一、事故概况
2016 年 8 月 10 日凌晨 0 点左右,XX 热电厂当班员工巡检时发现集中控制室前楼板上滴水、2 号锅炉高压主蒸汽管道保温层开始漏汽并向上级报告,但直到 8 月 10 日 8 点下班也未收到处置指令。8 月 11 日 14:30 左右,副总经理收到报告“蒸汽管道泄漏,矸石发电公司要求停炉”后,开始讨论减电、减汽的应对方案。截至 14:49 事故发生 2号锅炉一直处于运行状态。8 月 11 日 14:49,2 号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴焊缝裂爆,导致高压主蒸汽管道断开,2 号锅炉的高温高压蒸汽从靠近锅炉侧的断口喷出,3 号锅炉的高温高压蒸汽经蒸汽母管从靠近汽机侧的断口喷出,高压主蒸汽管道断口形成 10 余米的错位,造成除氧间、煤仓间 8.0m 至 15.5m 层区域的墙体、楼板部分破损,集中控制室隔断的玻璃和边框软化、熔化、坍塌,高温高压蒸汽(温度 530℃,9.5 MPa)瞬间冲击集中控制室,造成重大人员伤亡、设备损毁。事故造成 22 人死亡, 4 人重伤,经济损失 2313 万元。
二、事故原因分析
1 直接原因
2号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴焊缝裂爆,导致高压主蒸汽管道断开,大量高温高压蒸汽冲向集中控制室以及其他区域,造成重大人员伤亡。
2 间接原因
2.1采购、供应的事故喷嘴是质量严重不合格的劣质产品。
2.2发现事故喷嘴泄露形成重大事故隐患时,企业没有及时有效处置,也是造成事故的主要原因。
2.3厂房设计不符合标准规范要求,人员聚集的集中控制室失去安全防护作用。
2.4管道检验检测没有按标准规范进行,监管缺失,忽略了焊缝隐患。
案例 4 某水泥厂“11.16” 脱硝氨水储罐爆炸事故
一、事故概况
2012 年 11 月 19 日,XX 水泥厂脱硝氨水储存罐发生泄漏,机修工胡XX听从姜 XX指挥,冒险动火作业,导致储存罐爆炸事故发生。事故发生后,公司立即启动应急救援预案开展现场救援。
二、事故原因分析
1.机修工胡 XX 听从姜 XX 指挥,冒险动火作业,导致事故发生。
2.装备科副科长姜 XX 在脱硝治理工程安装验收过程中,在卸料泵到 1#储罐的管道没有进行清水试漏试压。
3.安全隐患隐患排查不到位的情况下,发现管道漏氨后,没有采取任何防范措施。
4.现场管理人员盲目指挥工人违规动火作业,导致 1#氨水储罐爆炸。