事故技术分析|重庆亚特高级润滑油有限公司“4·6”较大爆炸事故
事故速览
2017年4月6日10时50分,重庆亚特高级润滑油有限公司在清罐作业过程中,发生一起较大爆炸事故,造成3人死亡,直接经济损失约357万元。
事故罐基本情况
储油罐为本次爆炸事故的事故罐。储油罐为立式罐,可储存油料约 200 吨,下部开有 4 个人孔,人孔之间夹角为 90 度。储油罐既作为储存罐在使用,购进的粗白油、 燃料油等原料油暂存于此 ,也作为混合罐在使用。储油罐会在使用一段时间后进行清罐,但清罐时间并不固定。购进的油品质不同,遗留下的油泥数量就不同。作业人员会根据储油罐油泥情况不定期进行清罐作业,上一次清罐作业为 2016 年 12 月。事故前作业人员把储油罐剩余 20-30 厘米高的燃料油抽转出来,然后进行清罐作业。4 月 6 日上午 8 时,作业人员使用固定泵将储油罐的剩余油料转移到其他罐体储存;10 点 30 分左右,转油完毕,储油罐剩下油泥和油的混合物,油泥是粘稠的膏状体,重量大约占 80%,油的重量大约占 20%。固定泵安装位置离储油罐底约有 5-6 厘米,这部分剩余油料不能用固定泵转出,于是三名作业人员打开罐底四个人孔并布设新的输油管,准备使用临时移动泵进行抽转;10 点 50分许,储油罐发生爆炸引发大火,造成三名作业人员当场死亡。
事故技术分析
现场勘察发现:
1.事故罐的四个人孔均呈打开状态,且人孔盖完好,无爆炸震裂损坏痕迹,说明爆炸前人孔已打开;
2.事故现场残留一台电机非防爆的移动泵,离打开的人孔约 0.8 米;3.储油罐区内无防爆插座,作业人员使用一个非防爆的插线板代替。插线板放在移动泵附近,电源线从插线板引出后接到销售油罐区的插座;
4.移动泵接连一根新的输油管,为清罐作业前新增,该输油管从移动泵出来,经过隔墙后接到备用罐顶部。
因此事故的直接原因为:
1.清罐作业人员打开储油罐人孔后,未进行充分通风换气,周围遮挡严密,造成作业区域弥漫大量易燃易爆油气;
2.作业人员违章使用非防爆的移动泵和插线板,当作业人员接通移动泵电源的瞬间,移动泵插头和插线板插孔之间产生的电气火花,引爆油气和空气形成的爆炸性混合物后引发火灾。
事故反思
本次储油罐清罐作业为受限空间作业,属于特殊作业范畴。作业前应办理《受限空间安全作业证》等审批手续,清罐作业人员应该打开人孔进行充分通风换气,并用含氧探测仪及可燃气检测仪对周围气体浓度进行严格监测后,方可进入罐内用瓢、桶等工具清理油泥。但本次清罐作业,亚特公司既未按规定办理《受限空间安全作业证》,且清罐作业人员也未进行充分通风换气,未使用含氧探测仪及可燃气检测仪对周围气体浓度进行严格监测,并违章使用非防爆的临时移动泵和插线板进行作业。