大庆石化总厂化肥厂合成车间辅助锅炉发生爆管事故
1993年8月26日16日1时18分,大庆石化总厂化肥厂合成车间辅助锅炉发生爆管事故。直接经济损失90.6l万元。
合成车间大检修后,于8月24日17时开工。8月26日零时20分,由于空分l0#空压机故障停车,备用机没开起来。而在开工阶段,仪表风由合成空压机和空分空压机双路供给,现只能由合成空压机供风,导致仪表风倒串入工业风系统。零时28分,合成装置仪表风压力从0.7MPa降至0.52MPa(要求仪表风≮0.6MPa),致使合成装置部分控制阀失灵。零时32分,去脱氧槽的102-U蒸汽冷凝液出口气缸阀失灵,造成101-JC表面冷却器外送冷凝液满罐。
零时40分,脱氧槽在突然少收l0l-JC表面冷却器90多吨水的情况下,l01-U液面由55%急速下降至零。这中间,由于查找原因,开副线阀、开泵等延误了时间,致使锅炉给水泵104-J抽空。1时04分,l0l-F高压汽包液位LRC-l由55%突然降至16%,汽包另一套电极液位指示为零。在两个液位指示不一致的情况下,末到现场检查,操作人员误认16%液位是正确的,而没有果断灭火停炉,造成事故扩大。1时18分,辅锅干烧而爆管一根。
在处理事故中,由于汽碳比下降到1.5:1(正常3.5:1)达5分钟,使一段炉101B触媒结炭粉碎,损失l0.2吨;104-DH高温变换炉超温达685℃,高变触媒全部失活,损失77吨;炉管损坏两根,造成化肥厂全厂停工。
事故原因
(1)生产管理有漏洞,仪表风由空分、合成两路供给,当l0机故障停车时,备用8机达不到备用状态而不能立即启动。使仪表风系统压力下降,造成部分控制阀关闭。
(2)职工思想麻痹,责任心不强,101-U和101-JC液位发生大的变化,而没能及时发现。现场操作人员在生产异常时,未到现场检查。无根据地相信有16%的液位指示,而忽视另一个指示为零的可靠性,造成误判断。
(3)在场的车间领导指挥失误,在汽包液位下降到“0”时,没有果断的下达正确的命令,造成炉管严重烧坏触媒结炭失活的后果。
(4)操作人员缺乏独立处理生产的能力,使事故不断扩大。