九江石化总厂蒸汽撤压未完 烫伤检修人员
1992年4月25日,九江石化总厂机修厂管焊队利用大检修全厂统一停蒸汽时间,更换催化装置沉降器底部反应进料事故蒸汽第一道阀门。因阀门螺栓锈死,需动气焊,于17时办理用火证。21时,管焊施工员到检修指挥部下解情况,确认装置已停汽,并正在排空,并看见催化车间两位副主任与刚刚到达不久的检修工人交谈后离去,误认为他们是到现场检查监督动火条件的(实际是来检查停汽泄压和电缆沟揭盖情况的)。施工人员便点火割螺栓,当割至还剩下4个螺栓时,管内蒸汽余压将螺栓拉断,阀门冲出几米远。正在阀门上方作业的管工,被蒸汽严重烫伤面积达64%。
事故原因及教训
(1)管理不善,安排不当。检修指挥部安排停汽后,各厂之间没有互通情况。动力厂鉴于现运行方案,需改1#母管供汽。为保证CO锅炉扫线用汽,进催化装置的总汽阀门不能关闭。燃料油泵于21时准时停运后,燃料油管存油继续往炉膛吹扫,余油继续燃烧10分钟。这些情况没有及时通知有关单位。而各有关方面互相又没联系,便认为具备作业条件。
(2)催化车间领导思想麻痹大意。检修动火未落实监火人员。二位车间副主任已经见到施工人员在现场,也未提醒装置内蒸汽排空未完,不能切割作业。
(3)检修人员执行安全动火制度不严,自我保护意识薄弱。当监火人不在场,又未确认施工条件的情况下,冒险作业,违反“三不动火”原则。