一起计划停窑检修止料操作不当导致C5AB与C2B下料管堵料事故分析

一、事故经过:

接上级通知,9月15日因外电停窑检修,窑计划15日6:00止料。

夜班操作员5:58分把煤磨系统停机下来,5:59分停均化库循环下料,6:00点停转子称止料,看到入窑斗提电流下降后,尾煤从16.5t/h减到5.0t/h,高温风机从786转减到766转。当尾温有上涨趋势时,停尾煤,高温风机减到700转,窑速4.4减到4.0,窑电流800安左右,尾温从880度上涨到1050度,之后打了一圈空气炮,这时候对应的各点负压和温度对比,没有异常。

之后按100转每次减高温风机,窑速每次0.1的幅度降低,头煤从7.1t/h减到5.0t/h,窑电流在800安左右慢慢下降。到6:08分时,高温风机减到0转,窑速减到2.5,头煤从5.0t/h减到3.0t/h,相应的减蓖冷机风及头排,这时的尾温在1040度左右,窑电流减到600左右。这时岗位要求清理烟室,中控停空气炮,但反馈烟室正压大,没有办法清理,要求开启高温风机在清理,在6:10分重新开启高温风机,开启高温风机300转烟室还是有微正压,加到500转,烟室负压在180pa左右,6:13分岗位开始清理烟室,C5下料口负压还有200pa左右,这时分解炉出口还有1030左右的温度,因清烟室,这之后一直没有打空气炮。

窑速2.5,头煤3.0t/h,窑电流慢慢下到400安,相应减蓖冷机用风减头排,一直到6:40分通知岗位停止清理烟室要停机,停高温风机,6:42分停头煤,窑速自动减到1.0,6:45分高温风机降低0转,停窑主电机换铺传,相应的停其它设备,到6:50分停下设备切电。7:00停外电检修。

因停外电后,窑尾风机未能开,预热器系统有正压,未能进行检查。于18:50恢复外电后,开窑尾风机,对预热器进行投球检查,发现C5A、C5B、C2B下料管堵料,都是从翻板阀上方堵到锥部。组织人员清堵,到16日0:30分全部清通。

本次事故因是在送外电后就检查发现,并及时处理,未对窑的点火和升温造成较大影响。

二、原因分析:

1、当班中控员操作不当,导致预热器系统温度长时间严重偏高(分解炉出口1000℃),物料粘结在下料管内,是引起本次事故的主要原因:

A、直接止料后没有及时止煤;

B、止料后又重新开起高温风机。

2、窑止料后没有多打预热器锥部和下料管空气炮,未及时把沉积物料打走;

3、C5A/B列翻板阀是微动型,偏重,沉积物料不容易通过,止料后又没有及时吊起来;

4、工艺工作安排不合理,安排在止料后清烟室,因系统正压大,现场为完成任务,中控被迫开起高温风机,同时停打预热器系统空气炮。

三、防范措施:

1、计划的停窑止料时,提前半小时减产减煤调风,减到300t/h时再止料,止料前提前停止分解炉喂煤;止料前后都要控制好分解炉出口温度不大于920℃;止料后10分停高温风机,并不允许再开起。

2、止料后联系岗位把C5A/B列翻板阀吊起来;

3、止料时要勤打预热器系统空气炮;

4、清窑尾烟室不能按排在止料到停窑主电机期间进行。

5、对C5A/B列翻板阀配重进行适当调轻,保证灵活度。