国电能源金山热电厂6kV开关着火损坏事故

转载。

【事故经过】

2012年1月22 日,金山热电厂#2机组负荷165MW ,主汽压力11.39MPa ,主、再热汽温535℃、538℃。#1、#2、#3磨煤机运行,#4、#5磨煤机备用。#2给水泵运行,#1给水泵联动备用,#3给水泵备用。#3辅机循环水泵运行,#1机循环水泵联锁备用,#2辅机循环水泵备用。厂用电由高厂变供电。机组大联锁保护未投入。3时54分27秒,CRT上6kVⅡA段母线电压显示异常超量程,光字牌发“6kVⅡA段母线接地”信号,4时04分,转变为金属性接地。4时04分48秒,快切装置动作切换厂用电,跳开工作电源631开关,备用电源630开关自投。启备变A分支零序保护动作,630开关跳闸;运行人员手动抢合备用电源630 开关,启备变A分支零序保护再次动作,630开关再次跳闸,6kVⅡA段母线失电。该段上#1磨、#3磨、#1引风机、#1送风机、#1一次风机停运,“总风量小于25%”保护触发锅炉MF  T动作,锅炉灭火,运行人员紧急减负荷。4时11分57秒,#2主变高压侧A、B相电流突降至零,机组非全相运行,主变高压侧间隙零序保护动作,机组跳闸。由于DCS 远程柜失去控制电源,#3辅机循环水泵跳闸后,#1辅机循环水泵未联启,#2辅机循环水泵无法启动,导致辅机冷却水中断,给水泵工作油温高致使#1、#2号机运行给水泵相继跳闸,#1炉水位低保护动作灭火。事故造成#2机6k VⅡA段#1浆液循环泵开关柜彻底烧毁,与之相邻的#2碎煤机、#3辅机循环泵开关柜烧毁,#1送风机、#3空压机的母线室套管部分烧损,#2高厂变ⅡA分支中性点接地电阻损坏。

【事故原因】

#2机#1浆液循环泵开关柜电气回路金属性接地是本次事故的直接原因,接地导致开关柜着火、6k V ⅡA段母线失电,锅炉灭火。开关柜起火引发交流电源混入直流系统,由于#2机202开关直流控制电缆较长(约400米),存在较大分布电容,交流混入直流回路后通过分布电容将电压加到开关跳闸线圈,造成开关A、B相误跳(C相跳闸线圈阻抗特性较好未动作),机组非全相运行,主变间隙零序保护动作,机组跳闸。

【暴露问题】

1.设备检查维护和定期试验工作不到位。没有按照规定的检修周期,开展对开关柜操作机构、接触部件、绝缘构件的检查,进行真空开关耐压测试等预防性试验,未及时发现开关柜事故隐患。

2.继电保护管理存在薄弱环节,防“三误”工作没有落到实处。按照事故录波分析,高厂变A分支过流保护应该动作,而实际没有动作,直接原因是保护定值控制字错误设置为“0”(置“1”为投入)。20 2 开关非全相保护时间继电器整定时间偏差过大(应整定在1.5秒,事故后实际校验为4.47 秒),开关非全相时保护未能及时动作,而是依靠主变间隙零序保护动作切除故障。

3.反事故措施落实有差距。2010 年集团公司安全性评价时指出该厂DCS远程柜只有一路控制电源安全隐患,但未进行有效整改,6kVⅡA段失电后引发全厂公用冷却水系统控制电源丧失,辅机循环水泵无法启动,辅机冷却水中断导致运行中的另一台锅炉灭火。同时,事故追忆只能记录30 分钟历史数据问题仍未整改,无法满足运行和事故分析要求。火灾自动报警、工业电视监控系统未投入,未能在本次火情中发挥作用,延缓了事故处理。

4.人员培训有待加强。有关人员对运行规程中“备用分支过流闭锁备自投”等内容不掌握,备用电源630开关自投复跳后,没有检查分支零序等保护动作情况,盲目强合,加剧了设备毁损程度。