保德选煤厂710胶带机减速器输入轴联轴器断裂事故

保德选煤厂710胶带机减速器输入轴联轴器断裂事故

一、故障时间:2011年10月19日15时40分

二、故障地点:保德选煤厂北部区产品仓上

三、故障经过:

2011年10月18日14时30分,机械维修中心按预防性检修计划安排,对710胶带机减速器输进行了更换,在当日23时30分更换完毕,经岗位司机现场检查完好后,于19日凌晨0时20分送电试车,现场测得电机最大振动1.6mm/s、减速器振动最大值2.3mm/s,空载试车40分钟无异常。

保德选煤厂19日15时10分起车生产,710胶带机带煤运行4分钟后调度室发现欠速动作,通知岗位司机到现场查看,随即检修车间副主任艾某赶到现场,发现710胶带机电机转动,胶带机停止,立即通知调度室710胶带机发生联轴器断裂故障。15时40分,调度室将710胶带机故障上报生产指挥中心。经保德选煤厂检修车间与机械维修中心共同抢修,更换了液力耦合器及与其配套联轴器,710胶带机于20日凌晨1时起车投入生产,运行正常,电机最大振动1.8mm/s,减速器最大振动2.5mm/s。共计影响保德选煤厂北部区生产10小时20分钟。

四、原因分析

1.经现场认真检查,确认710胶带机电机、偶合器和减速器设备完好,没有损坏,而且润滑正常。联轴器梅花垫在18日的检修中更换为新的聚氨酯型梅花垫,但材质较软有挤压和剪切的痕迹,少部分已被挤变形或者挤裂。当空载运行时受力较小,对梅花垫的挤压和剪切力也小,带煤运转后,受力变大,超过梅花垫的承受能力,使得偶合器侧的抓与减速器输入轴侧的抓瞬间处于硬接触状态,导致减速器侧的6个抓全部被剪切掉。

2.710胶带机减速器与偶合器之间的联轴器使用年限较长,联轴器抓的内侧有磨损痕迹,尖部已磨损变薄;减速器输入轴侧的抓全部掉落,在掉落根部未发现历史伤痕,但联轴器在掉落的部位可以看出薄弱尖部有崩裂和掉料的痕迹。这些原因导致了故障的发生。

五、预防措施

1、要求机电技术部做好保德选煤厂710胶带机偶合器与减速器备用联轴器加工制作的跟踪督办工作。

2、要求各厂站加强机电运输设备的管理,认真做好胶带机、刮板机等设备联轴器部位的定期检查和保养工作,此项工作将纳入中心机电考核管理中。

3、要求各厂站加强设备检修后的跟踪管理工作,必须对检修设备72小时之内的运行进行全面监控管理,对发现的隐患应及时上报。

4、保德选煤厂要认真分析该次故障的原因,进行分析总结,并制定合理可靠的维修及预防方案。

5、组织相关人员对厂内同批次梅花垫部件进行全面详细的梳理,坚决杜绝此类情况的再次出现。