寸二矿22116-2面刮板输送机机尾减速器一轴损坏事故
寸二矿22116-2面刮板输送机机尾减速器一轴损坏事故
一、事故时间:2011年6月30日
二、事故地点:22116-2综采工作面
三、事故经过:
2011年6月30日,寸草塔二矿早班安排前半班生产,后半班检修,于下午16:20检修完毕后,开始生产,煤机由机尾向机头割煤约20架,运输机机尾驱动部减速机和TTT之间有冒烟现象,随即闭锁三机,并汇报情况,跟班队长及时组织人员检查,发现电机和TTT之间漏水,判定为TTT轴承损坏。向机电科和调度室汇报,机电科组织人员到维修二厂调运配件,更换TTT,更换时发现减速机一轴的平键已经损坏,更换平键,装配好驱动部准备安装时,TTT用撬棍盘不动,认为安装不合适,并再次组织分解、重新组装,再次安装后试运转20分钟,仍存在异常情况,再次检查驱动部,发现驱动部减速机一轴损坏,更换驱动部。因当时地面没有组装好的驱动部,只能将其升井到地面组装维修。7月1日3:30机尾驱动部升井,5:00拉运到维修中心三厂驻布尔台车间。维修中心二厂四部安排人员进行组装维修,12:40将组装好的驱动部运至寸草塔二矿井口装车下井,17:00到达工作面,21:30驱动部安装完成并正常生产,此次故障共影响生产28小时。
四、原因分析:
1、寸草塔二矿综采队日常检查不到位,设备点检中未及时发现机尾减速器声音及振动异常,未及时发现驱动部减速机一轴抖动量变大,是导致减速机一轴损坏的主要原因。
2、寸草塔二矿对事故原因检查不彻底,初次判断为TTT故障,未发现减速器一轴滚轴现象。另外,驱动部升井后,ED25车没有直接将驱动部拉到布尔台维修三厂,而是用吊车和平板车运到维修三厂,影响1小时30分,导致故障处理时间长。
3、12:40驱动部组装好后入井时,生产服务中心二处所派的特种车无法端起驱动部,更换特种车后发现油封损坏需检修,再次更换特种车,15:20左右,第三辆特种车拉运驱动部入井,15:55左右,行走到辅运大巷2200米处,特种车高温无法行走,联系生产服务中心二处特种车修理工处理后,恢复正常,累计影响4小时20分,这是导致事故处理时间长的另一原因。
五、预防措施:
1、针对此次事故,要求各矿综采队加强设备的日常检修维护,充分利用检修时间将各设备检修到位,提高设备开机率。
2、要求各矿综采队进一步加强标准化检修力度,确保设备性能处于良好状态。
3、要求各矿井职能部门及分管领导要对设备标准化检修加强考核,确保标准化检修工作落到实处。
4、要求各单位认真学习本次事故,吸取事故教训,防止同类事故的再次发生。