上湾矿12205工作面DBT3*1000KW刮板运输机机头分层板磨损严重事故

上湾矿12205工作面DBT3*1000KW刮板运输机机头分层板磨损严重事故

一、事故时间:2010年11月2日

二、事故地点: 12205工作面

三、事故经过:

11月2日,12205面利用检修时间更换磨损较严重的采煤机左滚筒,15:00检查刮板机结构件磨损情况时,发现机头刮板机底链与转载机顶链间分层板磨损严重。随即设备管理中心联系维修一厂及DBT服务工程师,要求维修中心立即加工准备配件,同时组织人员现场补焊中板,21:00维修中心到总库拆件一块舌板,其它三块需升井处理并井下现场焊接,由于拆卸困难,3日0:00拆下一件(托链板),3:30返到维修中心进行校正焊接,8:00检修完毕。3日10:30维修中心抢修人员带焊机到达现场,进行抢修,20:00维修中心第二批抢修人员到达现场进行焊接,4日0:00分层板焊接完成,开始连接运输机、转载机链条,11:00恢复生产,累计用时44小时。

四、原因分析:

12205综采面2010年3月初开始安装生产,该面推进长度4350米,累计推进长度2800米,10月18日工作面开始出现断层,截止目前刮板运输机在该面大修后过煤量731万吨,累计过煤量1800多万吨

1、该套三机在维修中心大修时分层板有磨损,但未考虑该套三机将配套的12205面为4350米长工作面,且工作面有改造,大修时未对运输机溜槽分层板进行处理,加上12205面近期有构造,是事故发生的直接原因。

2、事故发生后上湾矿现场组织不利,是事故处理时间长的主要原因。

3、设备管理中心协调处理事故存在不到位现象,是事故处理时间长的又一原因。

4、维修一厂协调部接到通知后,未能积极组织协调抢修是事故处理时间长的原因之一。

五、预防措施

1、要求维修中心在大(项)修设备时,要充分考虑所配套工作面的工作环境、条件,加强设备的大(项)修质量管理

2、要求上湾矿严格执行过构造期间的相关措施,加强对设备的日常检查维护,发现问题及时处理,避免同类事故发生。

3、设备管理中心运行部要加强现场运行管理,积极主动协调解决各生产单位设备存在的问题,杜绝类似事件发生。

4、要求维修中心在矿井发生故障时,必须积极协助矿井抢修,缩短故障影响时间。