哈拉沟矿22404工作面运输机刮板出槽事故

哈拉沟矿22404工作面运输机刮板出槽事故

一、事故时间:2011年9月7日4点班

二、事故地点:22404-1综采工作面

三、事故经过:

9月7日4点班接班后正常生产,晚上20点35分,采煤机由机头向机尾行驶至166架时,在煤机前收支架护邦板的跟班队长听见附近运输机链条有异响,便在附近查看链条情况,发现一根刮板靠煤壁侧一头跳出溜槽,跟班队长立即闭锁运输机,同时将情况汇报给队部值班人员,并组织现场人员开始处理,处理过程中还发现机尾链轮附近,上链两条链子各有一个立环立起且无法复位。晚上23点30分,事故处理完毕,开机试运转一切正常,共计影响2小时55分。

四、事故原因:

1、工作面压力大,局部漏矸严重, 110-130架堵矸石、大块,链条受到较大卡阻,是造成此次事故的直接原因。

2、运输机链条自安装到现在链子张力不稳定,煤机向机尾割煤时容易馈链,工作面堵大块时情况更为严重,这也是此次事故的重要原因。

3、队内对工程质量要求不高,措施贯彻不到位,是此次事故的次要原因。

4、链条发生馈链后,存在立环立起后无法立即复位的情况,是导致断链的重大隐患。

五、防范措施

1、综采队在生产过程中严格控制好工程质量,尽可能避免漏矸对设备造成的冲击负荷,及工程质量不好造成运输机弯曲度大,同时发现工作面溜槽内堵大块时,应先停止煤机牵引,待处理完大块,运输机上货量均匀时,方可开始生产。

2、目前链条本身存在问题,立环立起后无法立即复位,存在链条卡阻导致断链的隐患,设备管理中心尽快给予协调解决,要求链条张力控制在38—40T,综采队必须每班对链条进行张力测试,并将链条张力张紧到要求范围内,同时在生产期间,要求煤机每次割到机尾时,要安排人员观察底链情况,确保链条张紧度合适。