寸一矿22112工作面采煤机电气故障分析

寸一矿22112工作面采煤机电气故障分析

一、事故时间:2010年8月26日

二、事故地点: 22112工作面

三、事故经过:

26日中班正常生产,18:30分采煤机向机头方向割煤至70架时,煤机不牵引,综采队机电副队长下井检查,判断左右变频器与计算机主机不通讯,随即汇报总调度室、设备管理中心,并联系艾柯夫服务工程师。服务工程师19:30下井后将左右变频器更换后,故障没有消除,继续排查。同时设备管理中心联系维修中心技术人员,维修中心技术人员21:20到井下后,对电控箱所有连接电缆、插头进行全面检查,未发现故障点,又更换了计算机主机,故障仍未消除。外方服务工程师与德国艾柯夫总部联系后,对主机程序部分参数进行设置,通电试验故障清除。

到27日凌晨4:00恢复电控箱通电试机,煤机行走了4米左右又出现同样的故障,再次打开电控箱对所有缆线及插头进行检查,发现变频器到主机的通讯线一芯接地, 7:50故障排除后给煤机送电开始割煤。割了1刀75架时,10:30煤机又报右变频器输入故障,综采队检修人员又开始拆解电控箱检查,同时联系艾柯夫服务工程师,艾柯夫外方服务工程师认为计算机主机程序与变频器程序不匹配,需要等到德国艾柯夫总部上班后从德国把程序发过来重新更换程序。14:00艾柯夫中方服务工程师下井,对所有抽拉单元连接电缆及插头插座进行检查,发现35号插座屏蔽通讯电缆有两处破皮,31号插头有一个插针(与A5单元G5模块通讯的)退出,键盘指令器输入输出信号线接地,中班23:00处理完后恢复电控箱送电试验,诊断指令器故障消除,键盘功能恢复,同时又报右变频器输入故障,联系外方服务工程师认为是右变频器损坏。井下将左右预充电单元电源线替换试验,故障不变,同时地面联系领用变频器,联系地面艾科夫服务工程师和维修中心二厂组织A1单元和预充电单元。

在28日夜班1:30将变频器组织到井下,2:00将A1单元和预充电单元运到井下。到夜班3:00更换完变频器,通电试验故障仍然没有消除,将左右预充电单元控制线替换,发现右变频器输入故障变为左变频器输入故障。开始检查预充电单元控制线路并拆卸预充电单元,没有发现控制线路存在故障,4:30将预充电单元更换完后恢复电控箱并通电试验,故障消除。考虑到A1单元已经多次拆解,线路磨损严重,又将A1单元更换,到6:00更换完并通电试验,没有故障,到7:30将电控箱盖板上好开始割煤。煤机割了4架时又报42V电源接地,又开始拆解电控箱检查42V电源,查到A2单元一插头虚接,导致漏电模块无工作电源显示漏电,将所有插头接线检查紧固后,到9:30恢复完毕送电试验故障清除,上盖后开始生产,煤机正常开始割煤。煤机故障累计处理时间39小时。

四、原因分析

1、综采队对采煤机日常检修维护不到位,未定期对采煤机电控箱进行开盖检查,是造成此次故障发生的直接原因。

2、采煤机指令控制器失灵后,多次开盖检查,一直未能查到故障点,造成有故障出现时不能查看故障原因,是处理故障时间长的主要原因。

3、该采煤机为EKF300小机型采煤机,2010年元月调剂到寸一矿22112工作面使用,截止目前过煤量为210万吨。由于该面冲刷带、断层、夹矸较多,且矸石硬度较大,采煤机机身较轻,回采过程中振动较大,长期使用造成采煤机电控插件损坏,电气线路磨损、抽头老化,模块及螺丝松动,是造成此次故障发生的主要原因。

五、预防措施

1、各矿要进一步加强设备日常检修管理,保证检修质量,要求每周对采煤机电控箱开盖检查一次,每月对采煤机电控箱煤壁侧板开盖检查三次。

2、在遇见构造时,根据岩石的硬度及时放震动炮,禁止煤机强行通过,同时控制好采煤机速度,以减少振动,避免采煤机内部线路因振动而松脱。

3、要求各矿严格按照精细化检修标准进行检修,不流于形式,真正将精细化检修落实到实处。

4、针对此台煤机在使用过程中多次发生电气故障,在大修时要对电控线路及电器元件进行整体更换。