井下机电队“2014.8.11”3101运输顺槽皮带断裂事故案例分析
井下机电队“2014.8.11”3101运输顺槽皮带断裂事故案例分析
8月11日夜班2时28分,3101运输顺槽皮带在运行过程中,大坡处皮带扣开,皮带被拉断,于早班处理完毕,处理累计影响3102区域生产6小时;
8月12日夜班3时55分,皮带在运行过程中再次被拉断(皮带架245#处),处理和调皮带,8月12日早班中班均未运行皮带,累计影响3102区域生产15小时;
8月13日夜班0时37分,皮带机头涨紧滚筒处皮带撕裂宽12公分,长20米,3101运输顺槽皮带机尾处皮带撕裂宽10公分左右,约8米长,处理累计影响生产8小时。
事故原因:
(一)直接原因
1、3101运输顺槽皮带机头、机尾及中班巷道底皮带跑偏,皮带扣打设不规范,多个皮带接头扣两端留有10cm的V型边,且防跑偏托辊架设计不合理,固定架在内侧,运行过程中皮带扣被绊开,拉断和撕裂皮带。
2、3101切眼与3102运输顺槽机头段的皮带清扫器处堆煤多,清理不及时,频繁出现埋住底皮带现象,对皮带接头卡绊严重。
(二)间接原因
井下机电队对3101运输顺槽皮带管理差,未对整条皮带存在的问题进行全面排查和从根源上解决,尤其对皮带跑偏、洒煤问题主要以安设防跑偏装置防范,属辅助性防护办法,效果不明显。
防范措施:
1、调度室、机电科牵头组织,对3101运输顺槽存在的皮带跑偏、洒煤、皮带扣开等诸多问题,进行全面排查和处理,待所有问题处理完毕,符合运行条件后方可运行。
2、井下机电队要层层落实岗位人员职责,每班专人巡视皮带,对异常情况及时处理,严禁皮带强制运行。
3、相关队组做好日常分管责任范围内皮带浮煤的清理工作,杜绝浮煤埋住底皮带。
4、机电科要加强皮带运输管理,对各部皮带进行全面排查和指导,确保安全可靠。
5、各级管理人员、安检员应认真做好现场监督检查工作,发现隐患及时安排处理,维持良好安全生产态势。