“2·5”瓦斯超限事故案例分析
一、事故经过
2月5日夜班1时15分,掘进202组施工的-784m胶带机巷(北)发生一起高值瓦斯超限事故。2月4日早班,掘进202组施工的-784m胶带机巷(北)迎头右下帮放最后一茬刷帮炮后,架好两棚梁,发现顶板有抽冒现象,随即改先期钢管临时前探梁为工字钢正规前探梁支护,并进行打撞楔维护顶板。2月5日夜班23时左右作业人员到达后,接中班继续护顶,增补第三根前探梁,1时13分迎头右肩窝U型棚棚梁处漏顶,至1时15分瓦斯超限,T1最大值大于3.98%,瓦斯浓度大于1.5%超限时间4分30秒,其中大于3%超限时间2分50秒;T2最大值大于3.98%,大于1.0%超限时间5分30秒,其中大于3%超限时间2分10秒,瓦斯涌出量410m3。
二、事故原因
1、过断层期间瓦斯治理措施不到位,未对右侧及顶部构造煤采取抽采卸压措施,是造成高值瓦斯超限的主要原因。
2、过断层破碎带顶板管理不到位,未进行刷一棚架一棚;发生抽冒后现场处理不及时,前探梁管理滞后,导致顶板再次抽冒,是造成高值瓦斯超限的直接原因。
三、防范措施
1、加强超前前探,严格控制断层及煤层层位,根据前探结果制定针对性的瓦斯防治措施。
2、鉴于事故抽冒的吨煤瓦斯涌出量较大,瓦斯治理措施必须按照“先抽后掘、边抽边掘”区域治理原则掩护巷道掘过断层。
3、加强顶板管理,过断层破碎带同时采用超前注加固材料固化顶板措施,防止发生抽冒。