氯碱公司“5.22”硫化氢中毒事故案例分析

氯碱公司“5.22”硫化氢中毒事故案例分析

一、事故简要经过

2010年5月19日早晨,公司安排公用工程工区清理二沉池内的污泥,于20日早开始清理二沉池污泥,在两个二沉池内各放入一台水泵,并开启鼓风机向池内吹风约半小时后,开始启动水泵排放污泥,排放至10时左右,由于剩下的污泥较厚,而且感觉池内有害气体浓度较高,就停止了排放。22日吴某、王某、程某三人,再次开始清理,在水泵不能正常排放污泥时,吴某让王某关闭开关,自己顺着池内放着的梯子下到池中,欲拉动水泵,但很快就跌落于污泥中,程某顺着梯子下池欲救吴某,也跌落于污泥中,王某来到池口看到二人出事,就立即叫人抢救,赶来的原某戴上用几根通气管接成的长管防毒面具,因通气管跌落,原某感到呼吸困难,就停止救援返回池口,后程某等人又带滤毒罐防毒面具赶到,并下井施救,先后将王某、程某拉出来,而救援过程中,程某因发生意识模糊顺梯滑落池内。后公司救援人员戴好呼吸器进入池中,用手在污泥中摸索到吴某后救出,三人先后被送往平定县医院进行抢救,吴某、程某经抢救无效死亡,王某、程某经及时抢救脱险。

二、事故原因

污水处理工段大班班长吴某安全意识淡薄,擅自违规进入受限空间作业,是造成事故的直接原因;污水处理工段职工程某、王某缺乏必要的应急救援知识,在未按规定佩戴任何防护用具的情况下,盲目入池施救,是造成事故扩大的直接原因。

公用工程工区对危险场所管理不善,对职工安全教育不够,对危险场所作业未制定有效的安全技术措施操作规程、未实施有效的监督检查,是造成事故的主要原因。

氯碱公司安全隐患排查治理不细,安全培训教育不够,安全监督检查不到位,是造成事故的重要原因。

三、防范措施

1、加强现场管理,提升保障水平。一要在污水处理池楼梯入口设置安全警示标志;二要在接触氧化池平台安装一定数量的有毒有害气体在线监测仪;三要在二沉池口加盖上锁并安装起吊水泵设施;四要在二沉池附近设置应急柜,存放必要的应急用品和急救药品。

2、加大培训力度,提高培训质量。要加强安全知识培训,让职工真正了解和掌握作业场所的危险危害因素,提高应对突发事故的处置能力;要加强“三级”安全教育和岗前培训教育,努力提高职工自身安全素质和自保互保安全意识。

3)完善规章制度,规范操作行为。一要健全完善和严格落实安全生产责任制和各项安全管理制度,杜绝“三违”现象的发生;二要进一步修订完善污水处理作业规程,特别是污泥排放作业规程,并严格按规程组织作业,防止因操作不当引发类似事故