钻孔瓦斯喷出事故分析及其预防

某矿在施工回采巷道轨道顺槽的过程中,发生一起比较严重的钻孔间歇性瓦斯喷出事故(以下简称喷孔),并伴有大量的水、煤泥的喷出,喷出点附近瓦斯达到6%以上。这次喷孔事故,累计喷出瓦斯约1 000 m3,水及煤泥约200 m3,严重影响了安全生产。   1 地质条件   该工作面设计为综采工作面,所开采煤层为煤与瓦斯突出煤层,埋深640~670 m,煤层厚度3.7~4.0 m,为稳定厚煤层,f=0.8~1.2,产状200°∠12°~32°,瓦斯含量8 m3/t。煤层直接顶板为泥岩、含炭泥及0.8 m薄煤层组成的复合顶板,厚度4.4 m;老顶为灰白色厚层细砂岩,厚度5.4 m,富水性及导水性弱,水文地质条件简单;煤层底板为泥岩。   根据高分辨率三维地震勘探成果,该工作面地质构造比较简单,设计工作面避开了2个逆断层Fs1(落差H=0~10 m)和Fs2(落差H=0~5 m),Fs1走向257°,倾角45°,与轨道顺槽斜交,2断层均未曾揭露过,根据井田构造应力状态、断层发育规律以及采掘揭露断层情况,2断层属封闭性逆断层,导水性和富水性较差。   2 巷道施工概况   轨道顺槽设计长度950 m,沿煤层顶板施工,综合机械化掘进,巷道支护主要采用锚索网支护,巷道宽度4.0 m,巷中高度≥2.6 m(由于煤层倾角变化大,上下帮高度相差大),构造复杂地点(断层、顶板破碎带等处)采用钢性U型棚支护,U型棚跨度高为3.3 m,宽度为4.7 m。   由于开采煤层为双突煤层,巷道采用边抽边掘的方式掘进,每个小循环工作面迎头施工卸压钻孔8个,孔深40 m,允许进尺30 m;每进尺60 m(2个小循环)后,巷道两帮施工顺煤层钻场,钻场内各施工顺层钻孔3个,孔深≥60 m(迎头卸压钻孔仍为8个,孔深40 m不变)。   随着巷道的施工,巷道距离Fs1断层越来越近,矿压显现愈加明显,煤层顶板比较破碎,强底低,稳定性差,在距离设计切眼位置还有100 m时,巷道支护由原来的锚索网改为U型钢棚支护。   3 喷孔过程   为了最大限度地回收煤炭资源,合理布置工作面,尽可能延长顺槽长度,顺槽施工到设计位置后,采用钻探对Fs1断层进行控制和验证,施工卸压钻孔8个,孔深40 m,左钻场(下帮钻场)钻孔参数不变,右钻场(上帮钻场)钻孔与巷道夹角作适当调整,钻场最里面钻孔与巷道夹角15°,孔深65 m,所有钻孔施工均反映正常,巷道继续向前施工了60 m(其间施工了1茬卸压钻孔,全部正常)后,专门施工2个探压(断层)孔,2孔与巷道夹角均为30°,抑角分别为6°(A孔)和10°(B孔),A孔16.4 m见岩,终孔21 m;B孔20.8 m见岩,终孔22.9 m。两孔施工中钻孔内排出的煤渣比较潮湿(钻进中使用压风排渣,该顺槽施工钻孔时排出的煤渣始终比较潮湿),孔内无明显异常现象。随后巷道仍继续向前施工,当进尺14 m,即2004年10月29日夜班20:00,B孔先开始涌水,水呈稀泥浆状,紧接着出现喷孔,大量瓦斯气体携带着煤屑(块)、水泥浆以及少量岩石碎块从孔内喷射而出,最远达10多米,并且发出巨大的响声,导致工作面迎头及整个千米巷道回风流CH4浓度超限。由于间歇性喷孔,巷道内瓦斯浓度不稳定,且时常超限,夜班人员全部撤出停止生产。30日早班人员到达现场后,发现迎头20 m全部被煤泥水淤积,最大水深达1.2 m,B孔仍有少量清水往外流出(水量<0.5 m3/h),现场清理完后,继续恢复生产。31日下午17:00,该孔再次出现大规模喷孔,至20:00,共发生7次,喷出物超过第一阶段。11月1日早班在清理现场过程中发生最后1次轻微喷孔。喷孔结束后,孔内水流(<0.5 m3/h)清澈,水温29℃,经检测水质为HCO3-CL-K+Na型,为煤系砂岩水。为保证安全生产,后期在停头位置又施工若干探放水(瓦斯)钻孔,均未发生喷孔现象,只放出极少量的水。   4 喷孔原因分析   根据三维地震勘探成果,Fs1为逆断层,从井下打钻资料分析,该断层实际平面位置略向南移。随着巷道的施工,巷道距离Fs1越来越近,巷道围岩压力也越来越大,现场表现为顶板严重下沉,底板鼓起,U型钢棚变形内收,巷道断面越来越小,并时常发出顶板断裂的巨大响声。这表明巷道开掘后,围岩应力的重新分布,由于巷道距离断层较近,且位于断层面的下方,顶板的下沉及底鼓,导致断层下盘岩层沿断层面发生滑移,断层活化,原始封闭性断层逐步演变为张性断层。断层面2侧岩石裂隙和含水层中封存的离压水、瓦斯以及煤层中的瓦斯(上盘煤层以及13-2、14、15煤瓦斯等),开始沿断层面(带)运移聚集,穿过断层面的钻孔为其提供了良好卸压通道,当钻孔周围的岩体强度承受不了水和瓦斯的压力时,便沿钻孔喷出。在喷孔的过程中,水和瓦斯携带的固体(煤岩块)以及跨孔,容易造成钻孔暂时性堵塞,从而出现间歇性喷孔。   因此,巷道的变形、应力的重新分布、岩层的位置移导致断层的活化是喷孔发生的主要原因。因为断层的活化是一个渐变的过程,巷道开掘后,随着顶板下沉逐渐出现滴淋水现象,表明了顶板的位移以及地下水的运动,所以出现滞后喷孔。   5 预防措施   在断层情况比较清楚可靠的情况下,最好的预防措施是按有关规程规定留设足够断层煤柱,不要去桶“马蜂窝”。如果必须要对断层进行钻探验证和控制,应首先进行引排或抽放,钻孔施工完毕后应及时进行封孔(是否全孔封闭可根据断层煤柱的多少而定);打钻施工措施中,尤其是安全防护措施必须认真编制和落实,当在钻进过程中出现喷孔时,千万不得取出钻杆,并严禁转动钻杆。   当巷道要穿过此类断层时,应实施打钻引排或抽放措施,在确认无喷孔危险或喷孔危险消除后,方可施工巷道,并制定巷道过断层安全措施