开滦矿务局赵各庄煤矿“2·15”水煤矸石溃出事故

  1995年2月15日10时38分,开滦矿务局赵各庄煤矿0335工作面发生一起水煤矸石混合物突发溃出重大事故,充填巷道250m长,造成12人死亡,8人轻伤,直接经济损失28.6万元。      一、矿井概况      赵各庄煤矿位于开平煤田向斜的北翼东部,始建于1906年,1910年投产,至今已开采85年。矿井核定生产能力为165万t/a,1994年产煤185万t,现有职工人数16400人,生产水平有10、11、12共3个水平,开采深度为-1002~-1100m,可采煤层共有5层,有煤与瓦斯突出。煤系底部为奥陶系石灰岩,岩溶裂隙比较发育,含水较丰富。      发生事故的0335作面位于10水平西翼23石门煤层。该区地质构造复杂,处于金庄急倾斜倒转区,第一构造块的15断层下盘,次生断层较发育。采区掘进中共揭露断层7条,具中17、16、15、18断层落差较大,为2.5~25m,均为闭合性断层。该面距奥灰岩层为440m,距上部8335作面垂距为144m,受断层切割不直接连通,相邻东部的0235作面已于1994年底采完。      采区煤层倾角平均为85度,厚度9.8-13.9m,平均10m。煤层结构简单,以亮煤为主,呈块状和粉末状,吸水性强,渗水性差。直接顶为腐泥质粘土岩(f3),厚8.5m;老顶为深灰色粉砂岩,厚5.0m。直接底为深灰色粉砂岩(f4~5),厚0.88m;老底为深灰色细砂岩和深灰色粉砂岩,厚7.47m。该区煤系地层属弱含水层,富水性较差,掘进中各条巷道均无滴淋水现象。      该面上部8水平的8335工作面回采期间涌水为0.6~1.6m3/min,涌水沿运输道、上山眼至9水平23石门流出,在1994年底9水平23石门测定涌水量稳定在0.08m3/min,测定0235工作面回采期间最大涌水量为0.4m3/min。0335工作面采用急倾斜柔性掩护支架采煤法,用3.0m钢梁单沟炮采。采区走向长度240m,段高21m,沟面长度20~25m,回风道和运输道断面为5m2和6m2,采用金属拱形支架,运输道使用8部40型刮板输送机运煤。      该采面于1994年11月26日进行回采,到1995年2月15日工作面回风道已推进77m,运输道推进44m,平均推进60.5m。采面作业形式为两采一准,分别由沟面、沟尾和机尾出煤。从1994年11月26日进行回采至1995年2月2日,由于瓦斯较大,沟面曾采用手镐落煤,推进63m,出煤20675t。      自2月3日采用放炮落煤,至事故前推进14m,采出煤7120t。2月14日5时30分,矿调度室接到采四区汇报,发现该面11至12号眼间北帮滴水,滴水面积约1m2。      当日上午在矿安全办公会上进行研究,并指派水文地质人员到现场观测。15日上午地测人员在观测分析后认定此水为12煤层底板砂岩孔隙裂隙水,水量为0.008m3/min。矿指示有关部门和单位密切观察。      二、事故经过      2月15日15时,该采面两点班共出勤22人,班长刘明振主持召开班前会,在强调安全注意事项后,分配2人清理回风道,3人沟头扩摆,2人崩沟出煤,2人掘12号眼,1人看眼放煤,1人砸大块,2人卧沟尾平台,7人看溜子,还有机电维护1人。      当班15时30分开工,卧沟出煤的倪庆样、刘春波2人在沟面中下部打了11个煤眼,炮工刘善江装药后,刘春波在沟头外、倪庆样在运输道警戒,18时25分响炮。18时30分左右12号眼与沟面掘透,采面正常出煤。19时38分,当班长刘明振由为面往上巡视、倪庆样随其身后向上行时,刘突然听到一声响,随即水煤泥淹至其颈部,瞬间水煤泥又急速退下,因刘抓住棚梁未被卷走,再看身后的倪庆祥已无踪影。刘脱身后与沟头以外共7人经由回风道迅速撤出。在运输道工作的二、三、四部刮板输送机司机听到响声后也急忙跑了出来。溃出的水煤矸石沿运输道涌至头部刮板输送机中部,正在此部刮板输送机机头处的0395采面的维护工毛德旺见此险情,立即用电话向矿调室汇报,19时42分赶到的刘明振又向矿调度室汇报了灾情与人员脱险情况。      矿调度室接到汇报后,立即通知井下救护站、救护队、矿医院以及矿领导和局总调度室。19时48分救护队员、矿长赵树德等6名矿级领导和在赵矿的2名局领导等先后下井奔赴现场抢救。矿务局党委书记分政近、副局长赵文滨等6名局领导接到汇报后,也讯速赶到赵矿组织抢救,局长徐冀连夜由北京赶到现场。部、省、市及矿区各级领导对事故极为关切,唐山市市委书记梁志忠、市长张和连夜到赵矿指导抢救工作。事故发生后,局矿成立了事故抢救指挥部,负责组织事故抢救工作。17日由部、省、市各级煤炭、劳动、工会、经委、检察等有关部门的负责人及开滦矿务局有关人员组成事故调查组,及时进行事故调查。      在抢救过程中,事故抢救指挥部制订了抢救方案和安全措施事故现场班班有局矿领导指挥。经过奋力抢救,到27日先后将遇难的11名人员扒出。由于现场抢救难度大,对抢救人员的安全无法保障,抢救指挥部决定于2月28日抢救工作暂停,因此有1名遇难者尚未扒出。      三、事故原因      经分析认定,这次事故的直接原因是:12煤层底板的砂岩孔隙裂隙水渗入采空区冒落的浮煤中,逐渐形成超饱和状的水煤混合体,因集中过多放顶煤、采空区顶部煤矸冒落和水煤混合体自重等因素的综合作用,致使水煤混合体相对的平衡受到破坏,而导致水煤矸石混合物突然溃出。      经分析认为:对急倾斜特厚煤层的采放比考虑不周,对12煤层在开采期底板砂岩含水层的异常现象认识不足,是造成这次事故的直接与间接原因。      【点评】      倾角85°,煤层平均厚度10m,采后顶部残留煤体,逐渐冒落堆积在采空区内。受采动影响,深部底板石灰岩岩溶水通过直接底砂岩渗透到采空区内,使滞留采空区内的12层残留煤处于超饱和状的水煤混合体,在自重力作用下形成溃浆。事故教训:①事故成因确有一定的特殊性和隐蔽性,通过砂岩底板的渗水量受多种因素制约,难以掌握和控制,所以在这种特殊的条件下应找出一个可靠合理的办法来;②适当控制采高,减少老空区滞留煤,或在底板适当的位置截流,或导排部分岩溶水。