小青矿“1994.7.5”物体打击事故案例分析

小青矿“1994.7.5”物体打击事故案例分析
   1994年7月5日白班,综维队为综采二队搞标准化及巷道维修,共下7车料,其中2车顶梁,3车木料和2车单体支柱。接班后,在W1W704面回风第一道材料上山往下放重车,该材料道坡度22度,斜长40米。14时40分左右,放完第四个重车,开始用绞车往山上抽空绳。当时现场人员位置为:班长索××在上平盘剩余的3个重车的第一、二台中间摘链;变坡点有2人,一个是钱×,在阻车器前2米位置,另一个是付××,在阻车器后2米位置坐着,二人传信号;下把钩白××在底弯道,司机王××在JD-25kw绞车处。各自就位后,底弯道的白××摘下重车钩头,打点开始抽空绳。当空绳行至上变坡点时,距绳头6米处有一个钢丝疙瘩将挡车立柱拉倒,又被绳头的6米绳扣套住,底端卡在阻车器内;当钢丝绳继续运行时,卡在立柱中间的销子上,造成立柱横向扭动正好打在付××右胸部,造成肋骨骨折3根,肝破裂,送往矿医院抢救无效死亡。
   事故原因:
   1、该绞车钢丝绳不合格。因钢丝绳不够长,接6米绳扣,绳扣两头打结,阻车器有一面损坏,班长索××利用旧胶带输送机杠作为挡车杠,是造成事故的直接原因。
   2、抽空绳时,信号工付××躲避位置不当且坐在那里。人在非安全区域内,缺乏警惕和安全预防,属严重违章作业;违反矿务局规定的八条通则,没上标准岗,自主保安意识不强,是造成事故的另一原因。
   3、该绞车钢丝绳和上平盘阻车器不完好,主管机电部门和安监部门,于6月l8日和6月30日,两次下发整改意见书,队长万××、钳工班长赵××均在意见书上签字,而未及时按期整改,酿成事故发生,是本次事故的主要责任者,也是造成本起事故的主要原因。
   防范措施
   1、加强钢丝绳及阻车器的检查,保持完好。
   2、召开全矿小绞车使用管理工作会议,加强安全管理工作,不合格者不许使用。
   3、对职工加强自主保安教育,在提拉空重车时,钩头与绞车之间不许站人。如用信号工时,必须在安全区待避。
   4、对上级有关部门及安全监察部门所提整改意见及通知,必须及时整改。