大明矿“2006.7.6” 机械事故案例分析

大明矿“2006.7.6” 机械事故案例分析
   2006年7月6日6时许,大明矿WN1603综采工作面采煤机出现故障,9时许,经综采队检修班检查认定,需更换采煤机后截割部,由综采队机电副队长王×带领检修班负责安装。16时许将截割部运送至工作面机尾,用3台起重机起吊安装(其中两台5吨,一台3吨)。16时50分,截割部起吊坐落到底托架上。此时,钳工班长张×和工人徐×到上帮穿截割部4根连接螺丝,指挥作业的机电副队长王×见调高缸与截割部连接不上,需要起吊行星头才能连接,王×便将吊截割部的5吨起重机摘下,挂在行星头上部支架上准备起吊行星头。17时06分,张×在上帮穿完4根连接螺丝后,见王×准备起吊行星头,便立即过去协助作业,便从上帮单体与截割部之间间距仅300mm的缝隙中通过,又因截割部与上帮有下坡趋势,截割部失去静平衡,向上帮发生轻微移动,致使上帮单体与截割部之间的距离变小,将从此经过的张×挤伤。
   事故原因:
   1、检修班班长张×安全意识差,工作急躁,违反作业规程规定,在上帮作业完毕后,未通知其他作业人员,从仅300mm宽的上帮单体与截割部之间通过,导致自身伤害,是造成此起事故的直接原因。
   2、由于井下作业时间长,导致作业人员工作急躁、思想麻痹,产生重生产、轻安全现象,互相配合、协调不力,是造成此起事故的另一个主要原因。
   3、群体作业过程中,工作安排不细,现场监护和指挥不到位,安全防范措施落实不力,是造成此起事故的间接原因。
   防范措施
   1、在更换、安装、起吊大件设备时,必须制定切实可行的专项安全措施,严格按安全措施作业,坚决杜绝类似事故重复发生。
   2、安装、起吊采煤机截割部必须使用4台起重机作业,做到捆绑牢固,吊点可靠,确保万无一失。
   3、加强现场安全管理安全监察,强化施工组织和安全指挥,确保安全生产。
   4、加强职工安全思想教育和安全培训,进一步提高职工安全意识和自主保安能力,杜绝“三违”行为。