大平矿“2003.6 .11”运输事故案例分析
大平矿“2003.6 .11”运输事故案例分析
2003年6月11日零点班,矿建队在N1N4回风顺槽进行正常掘进作业。班长李××带领王××、付××、孙××、冯×等四人负责往工作面运送喷浆料。因受地质条件影响,该工作面已掘巷道坡度起伏较大,需多段提升。4时左右,他们用JD-11.4kw绞车将4车喷浆料拉至回顺中部平盘处,然后用中部JD-11.4kw绞车往工作面方向放车(坡度为 - 2°) 。当放至距JD-11.4kw绞车216m后,该坡度为±0°,重车无法再放,他们便将后2台重车用卡轨器锁住,同时拔出前面2台重车连接插销。四人同时推2台重车,当推出64m左右时,由于2台重车太重,四个人无法推动,随即将后面重车就地用卡轨器锁住。四个人一起推前面1台重车。当重车推出49m时,巷道变为 - 3°坡,重车在重力作用下快速下滑,四人无法控制。而此时正在大断面处处理喷料管的当班工人王×发现此情况后,沿巷道左帮向工作面方向躲闪,重车在大断面弯道处掉道撞在钢梁上,钢梁弹起,将王×打伤,左小腿骨折、脾破裂。
事故原因:
1、因绞车钢丝绳绳短,矿车不能放到应正常停车的位置摘掉钩头推车,到下坡处时矿车失去控制,是这起事故的直接原因。
2、在拉车过程中,没有严格执行“行车不行人”制度。拉放车前没有将行车区域内的所有人员撤到安全位置,是这起事故的另一原因。
3、违反《规程》规定(巷道坡度大于7‰),违章推车。
防范措施:
1、立即对矿建队进行停产整顿。整顿期间对全体员工进行事故案例、各项规章制度的学习,增强员工的安全意识、自主保安的能力。
2、加强现场监督检查力度,严肃查处“三违”行为,这从即日起派三人现场跟班抓安全。
3、严格执行“五人联锁拉放车”、“行车不行人、行人不行车”制度,加强对小绞车运输的安全管理,消除事故隐患。