某德士古水煤浆气化装置气化炉下降管堵塞事故案例分析

  某德士古水煤浆气化装置气化炉下降管堵塞事故案例分析

  1. 事故经过:

  4月6日某德士古水煤浆气化装置气化系统停车,F0701气化炉C拔烧嘴时,发现渣口堵塞严重,处理渣口时,发现下降管堵塞,车间组织人员疏通无果,拆下降管检查,发现激冷环烧坏,更换下降管。

  2. 原因分析

  ① 3月份煤质多次发生变化,灰中大块多,下灰量大,造成C炉多次堵渣,渣口压差增大,采用提高氧煤比、通过XV0715泄压的方法多次进行处理。排渣畅通后,渣口压差却一直偏高,只能一直采取提氧煤比的方法处理。煤质变化是造成堵渣,渣口压差高的主要原因。

  ② 在处理堵渣时,氧煤比变化快,炉温变化快,可能使大量的熔渣流下,堵塞渣口,造成下降管挂渣。采用XV0715泄压的方法,可能破坏下降管水膜分布及渣流速和流向,造成下降管挂渣。

  ③ 由于气化没有备炉,所以气化一直用连投的方式进行投料,以维持生产,至使激冷水管道、激冷环没有得到彻底冲洗,可能造成加水管道及激冷环部分堵塞,水分布不均,造成挂渣。

  3. 防范措施或处理方案:

  ① 加强煤质管理,原料、分析、气化相关岗位多进行联系,及时对煤质进行分析,采取有效的监控措施,确保煤质稳定。

  ② 在煤质发生变化时,提氧煤比要缓慢,操作人员要有耐心,不能操之过急,堵渣时,使用XV0715泄压要慎重,要注意时机。

  ③ 气化炉停车后,管道冲洗要彻底,保证质量,激冷环要定期冲洗,做水分布试验。

  ④ 渣口压差高,处理无效,应及时停车处理,避免烧坏下降管