某化工企业德士古水煤浆加压气化装置气化炉B炉水洗塔带水事故案例分析
某化工企业德士古水煤浆加压气化装置气化炉B炉水洗塔带水事故案例分析
1. 事故经过:
2005年8月30日夜班接班后,因系统压力缓慢升高,德士古水煤浆加压气化装置气化炉氧煤比偏低,气化岗位不断地开大氧气调节阀引(加)氧。1:00变换V0901液位LICA0902突然上涨(由0快速上涨,最高至75.3%),迅速通知气化岗位,气化岗位操作工经检查气化炉、水洗塔压力、温度、液位等各运行参数无异常,气化岗位适当降低水洗塔液位(由58%降至52%)。此时变换R0901进口温度波动大,造成R0901床层热点温度TIA0909大幅波动,最高升至458℃,最低降至386℃。后经检查趋势发现,在此段时间B炉水洗塔出口工艺气流量FI0715B波动较大,由0:56分时112948m3/h至1:10分增大至121282m3/h,同时B炉水洗塔出口工艺气压差(PI0707B-PICA0711B)由85kpa左右升高到105kpa左右。1:26分V0901液位排尽,R0901温度逐步恢复稳定。
① 这是一起因气化B炉水洗塔带水造成变换炉温度波动的工艺事故。
② 水洗塔出口工艺气带水,对于变换岗位的影响:
③ 将造成触媒粉化,床层阻力增加;
④ 将使变换触媒活性降低,变换率降低,变换气CO含量升高,威胁正常生产。严重时触媒将会失去活性,导致系统停车。
3. 原因分析:
经过车间相关人员分析讨论认为,这次带水事故的发生有可能是以下方面因素影响造成。
① 氧煤比波动,气化炉温度升高,热负荷增加,造成气量(湿气量增加)波动,水洗塔出口流量波动,产生带水。这可能是这次事故的主要原因。
② 水洗塔液位可能偏高,产气量波动时,出口工艺气带水。
③ 系统压力突然下降,造成水洗塔气体流速突然增大,造成带水
④ 水洗塔塔盘加水量过大,造成液泛,工艺气带水。
⑤ 气化炉、水洗塔压力突然增大,冲坏塔盘,造成带液。
4. 防范措施或处理方案:
① 加减负荷、调节氧煤比必须缓慢,减少压力、温度、流量波动
② 水洗塔液位控制不能太高。
③ 前后系统加强联系,减少因系统波动造成的影响。
④ 塔盘加水应稳定,同时根据负荷及时调整,满负荷时流量不超过32m3/h。
⑤ 在DCS增加水洗塔出口工艺气压差,并设高报值,便于及时发现压力变化情况