德士古水煤浆气化炉合成气带水造成变换炉催化剂水淹事故分析
1. 厂家:某德士古水煤浆气化技术使用化肥厂
2. 时间:1993年
4. 事故经过:
11月14日,气化炉投料成功,净化接气开车,煤气入炉后,操作人员发现煤汽水分离器报警,立即通知东巡检排放,继而发现一变炉温度下降较快,立即作出入工段放空的处理。调度通知气化切气,合成气火炬放空,洗涤塔液位指示稍高但没有高限报警。净化重新对变换系统升温后,接气生产。15日14:00再次发现煤汽水分离器报警,一变炉温度下降,立即进行紧急停车,气化切断了文丘里灰水及洗涤塔塔盘给水,洗涤塔液位仍无下降趋势,判定洗涤塔液位计误指示,后计算机重新组态洗涤塔压差,靠压差值判断塔的液位维持系统运行。第二次带水一变炉温度降至57℃。
5. 事故损失:
造成净化预变和一变催化剂被淹,活性下降,系统阻力增加,被迫停车三天。
6. 事故原因:
① 洗涤塔玻璃板液位计被黑水污染,无法现场判断液位高低;
② 气化炉激冷环垢堵严重,激冷水无法加量,造成灰水补充联锁阀打开,洗涤塔循环泵打量很小;
③ 洗涤塔入高压闪蒸罐黑水管线堵,二次疏通后再次被堵,流量计取压管堵后得不到正确判断,造成洗涤塔无法排水;
④ 净化操作人员无处理该类事故的经验,未能及时切气停车,造成大量积水带入预变炉、一变炉,致使炉温较低。
① 杜绝气化车间洗涤塔液位高限操作,玻璃板液位计加冲洗水,发现液位指示不准或不灵敏及时联系仪表进行调校处理;
② 对生产系统的缺陷进行技术改造,对膜片液位计换型、黑水流量计由孔板式改为文丘里流量计进行论证;
③ 加强管理,提高操作人员责任心和业务水平及判断处理事故能力;
④ 对气化车间“黑水管堵24小时停车的规定”重新修正;加强净化入工段分离器的排放,发现高限报警立即切气,入工段放空,待查明原因方可接气生产。
⑤ 现场和中控定期校对液位计等仪表,最少每班一次。