益新矿老副井нкмз-2×5×2.3型绞车跑罐事故

益新矿老副井нкмз-2×5×2.3型绞车跑罐事故
一、案例(1990年1月29日18时10分)
  益新矿中部老副井采用НКМЗ-2×5×2.3型缠绕式提升机,单绳提升,井架为钢式立井架,服务水平一、二、三水平,担负提人、下料、提矸石等提升任务,提升高度541m,采用1000KW电动机拖动,提升容器为双层单绳罐笼,最大绳速6m/s。1990年1月29日18时10分,绞车进行调绳,主罐在井口位置,副罐在二水平,准备将罐笼对到二水平,操作司机将锚栓锁了一道后开始对罐打离合器,在离合器脱离绞车卷筒的瞬间副罐卷筒开始转动,副罐笼带绳在失控情况下从二水平坠入三水平井底,罐内有一人,当即死亡,提升绳从卷筒内抽出全部坠入到三水平,罐笼报废。影响生产3天。
二、原因分析:
 1、绞车在春节检修时刚更换完闸木,经事故发生后检测闸木接触面只有30%,没有达到《规程》规定的60%以上。
 2、绞车司机没有按照操作规程操作,对罐锁锚栓时只锁了一道,事故发生后检查,副卷筒锚栓孔被拉豁。
 3、监护司机也没有尽到监护责任,没有及时提醒操作司机正确操作。
 4、绞车制动系统八通阀窜风,打离合器时对副卷筒产生的制动力不够。
三、事故教训及防范措施
1、检修更换闸木后,应持续磨闸,使闸块与制动滚筒接触面积满足《煤矿安全规程》的要求,经检测合格后才能正常运行。
 2、及时检修制动系统,发现八通阀窜风必须及时处理好。
 3、对司机加强教育培训,严格按操作规程操作。
 4、在二水平增设罐座,每次对罐时,将罐笼坐到罐座上在进行对罐操作。