“5·12”胶带划裂事故案例分析
“5·12”胶带划裂事故案例分析
一、事故经过:
2009年5月12日中班21时26分,机运队跟班干部胥彬与胶带一班班长杨满成在检查+564水平东一石门胶带机尾缓冲托辊时,发现+564水平东一石门胶带底带中部有一道白色划痕,立即安排停机;停机后发现+564水平东一石门胶带底带已裂开;于是沿胶带机尾向胶带机头方向查找划带原因,在+564水平东一石门胶带除铁器处,发现除铁器上吸着一根长570mm的旧轨道(型号15Kg/m),该段轨道一头吸在除铁器上,一头搭在胶带上,且该轨道一角上有胶带的缠绕物,并已磨亮。
事故发生后,胥彬立即向调度室进行了汇报,并组织人员于13日凌晨1时更换了划裂的胶带,更换胶带长度81米。
二、事故原因:
1、生产过程中除铁器胶带未运转,未能及时将吸附的旧轨道甩出,旧轨道的一端吸附被在除铁器上,另一端卡在在胶带上,是造成胶带划裂的直接原因。
2、两个综采队生产过程中未能及时发现该旧轨道并将其拉出工作面,没有从源头上控制好铁器等杂物。
3、两个综采队及机运队沿线各转载、胶带司机没有及时发现杂物造成了杂物被运输至除铁器处。
4、除铁器位置安设不当,安设位置距离+564m东一北石门胶带机头35m处,+564东一石门胶带司机作为管理人员,不能做到对设备的有效监护。
5、管理制度不完善,无具体的除铁器管理制度;机运队只是要求+564东一石门胶带司机在胶带停止运转时才查看除铁器的运转情况。
三、吸取教训及防范措施:
1、两个综采队必须从源头上控制好杂物,放煤工发现杂物必须及时进行停机清理。
2、重新选择合适位置安装除铁器,使操作人员能够在操作地点观察到除铁器的运行情况,使设备在运行期间能够得到有效监护。根据目前的生产布局,除铁器应安装于+564B6胶带(给煤机下口以西胶带)上方。
3、胶带运输线的司机,加强责任心,做好多运输线的监护工作,发现有杂物要及时停机进行处理。
4、机运队制定切实可行的除铁器运行管理制度,严格执行。