2#气化炉操事故案例分析

2#气化炉操事故案例分析
一、事故名称:2#气化炉操作事故   
二、事故类别:工艺操作事故
三、事故性质:微小事故
四、发生时间:2008年3月1l 日
五、事故经过:
    2008年3月11同18:00, 2#气化炉开始加量,到18: 13负荷已加至20m3/h.当班主操再继续加负荷过程当中,FIl20IB操作面板弹出,OP值刚出现后,按小键以0.1%的速率加负荷,这时OP值突然由55.5%变成30.1%,煤浆泵转速流量急居下降.2tt煤浆泵转速下降后,导致2#气化炉氧煤比商高跳车。
六、事故原因和应吸取的经验教训:
    1、DCS操作系统不完善;
    2、操作工操作经验不丰富;
    3、操作工心理素质差。
    4、吸取经验教训:员工的操作技能、操作经验需进一步提高。
七、防范措施
    1、严格执行《主工艺DCS系统操作规定》:
    2、认真学习,提高操作技能。
八、主管部门处理意见:
    此次事故属人为操作事故,其主要原因:
    1.DCS操作系统不完善;
   2.新进中控室操作人员较多,对DCS系统操作不熟练。