合成气压缩机跳车事故案例分析

合成气压缩机跳车事故案例分析
一、事故名称:合成气压缩机跳车
二、事故类别:微小事故
三、发生时间:2007年7月3日
四、事故经过:
    2007年7月3日12时59分,空分车间李某调整合成气压缩机转速,调整后转速为10151转/分,一段入口流量FIC2051在68000Nm3/h左右变化,一段入口为3。01Mpa,循环段出口流量在3400Nm3/h左右变化,循环段出口压力为4.50 Mpa(PI2054),循环段入口压力为4. 20Mpa,各轴承震动X12051为18um, X1205为38um, X12054为7um, X1205’为8um, X12056为7um, X12057为13um, X12058为12um,以上工况维持在13时15分,再次调整,调整后转速为10104转/分,一段入口流量FIC2051在67000Nm3/h左右变化一段入口压力为3. 07 Mpa( P12052),循环段出口流量在34000Nm3/h左右变化,循环段入口压力4. 20 Mpa,出口压力4.51 Mpa,各轴承震动无明显变化,此工况一直维持在13时24分,此时李某监控其他画面工况,疏忽了合成气压缩机转速的X12051致转速变化没有被及时发现,转速不断上升,13时25分压缩机负荷增加造成Xl2051震动连锁跳车。
  五、事故原因:
    由于调整合成气压缩机进口压力时,误操作导致气轮机升速较快,引起振动值升高,引起连锁跳车。
六、防范措施及应吸取的经验教训:
   操作时应严格按照规定操作规程进行操作;加强业务知识学习'提高操作技能;车间加强教育,提高员工安全意识,提高操作技能。