综掘2.2队“2007.5.13”工伤事故案例分析
综掘2.2队“2007.5.13”工伤事故案例分析
一、事故发生时间:2007年5月13日22时20分左右
二、事故发生地点:S4-3轨顺工作面 三、事故发生经过:
2007年5月13日4点班,综掘2.2队在S4-3轨顺刀把巷进行安装40煤溜作业。22:00左右,煤溜安装完毕后开始试运转,跟班队干琚某站在机头底座附近观察煤溜运行情况。22:20左右,煤溜底链绊住底座,单链被绊断,底座移位约500mm,压在琚某左脚上,造成本人工伤。
四、事故原因分析及责任认定:
1、经现场勘查,煤溜底座由本队用11#工字钢加工制作而成,长3m(左右各一根)、宽1.2m(前、中、后各一根)、四条腿(两根高0.5m,两根高0.4m)、总重290kg。该巷道由西向东倾斜约4度,在安装时,东边的两腿分别垫了两层半圆(上下各两块,成#字状),共220mm厚。底座仅靠自重和机头压力固定。由于煤溜在试运行期间刮板绊倒底座横挡上,造成底座移位,底座从双层半圆上掉下,压在琚某脚上,是造成本起事故的直接原因。
2、《S4-3轨顺掘进规程》和《S4-3轨顺刀把巷开切眼安全技术措施》对煤溜的安装、检修有部分规定,但对煤溜机头的支设、固定方式、试运行时人员的站位没有明确的规定,规程措施的编制存在漏洞。
3、机电检修班主要是延长、安装调试煤溜作业。但班前会没有对煤溜安装调试期间的安全注意事项进行详细安排,是造成本起事故的原因之一。
4、当班煤溜司机开溜前没有对煤溜进行仔细检查,也没有对煤溜周围人员的站位进行检查,也是造成本起事故的主要原因之一。
5、跟班队干琚某在煤溜运行过程中站立不安全,也是造成本起事故的主要原因之一。
6、由于巷道底板倾斜,而支设煤溜底座用两层半圆托板支撑,固定不牢靠,是造成本次事故的原因之一。
7、机电科作为业务保安部门,对煤溜机头安装、固定方式和底座的材质、规格没有进行规范(井下队组有的用工字钢,有的用木垛),煤溜安装固定不规范,也是造成本起事故的原因之一。
五、采取的防范措施及汲取的事故教训:
1、机电科负责在一周内根据现场实际情况,对掘进队组煤溜的固定方式提出具体方案,做出明确规定。
2、总工办要组织全矿有掘进队组补充完善煤溜底座安装。固定及运行时人员站位的安全措施。
3、各类司机在开机前要对设备及周围环境进行认真仔细检查,确保设备在良好的运行工况下安全运行。
4、各队组要加强职工的安全意识教育,提高职工的自主保安能力。
5、各单位要认真汲取这次事故教训,举一反三,迅速深入和扎实开展“反麻痹、反松劲、反‘三违’、反事故”活动,从思想、组织、行为、措施等方方面面查找漏洞和不足,并采取有效措施,坚决杜绝类似事故发生。