开拓队“2007.8.5”工伤事故案例分析
开拓队“2007.8.5”工伤事故案例分析
一、事故发生时间:2007年8月5日8点班15时50分
二、事故发生地点:N3进风巷 三、事故发生经过:
2007年8月5日8点班,开拓队在N3进风巷进行正常掘进作业。(当班班组长葛某安排孙某、王某、李某打顶锚杆;赵某、李某打右帮帮锚杆;岳某、侯某打设左帮帮锚杆)11:30放完炮后,班组长赵某进入工作面进行敲帮问顶后,本班工人开始前移前探梁和逼帮支护。由于外部皮带停,大约13:30开始出煤,14:30左右出完煤后,赵某再次对工作面进行敲帮问顶,然后进行打设锚杆作业。15:50左右,岳某在打左帮底角锚杆眼时,迎头煤墙片帮,将正在操作钻机的岳某砸伤,造成本人左小腿和三根肋骨骨折。所幸,逼帮装置对片落煤体起到了缓冲作用,才未酿成更严重的后果。(发生事故时,跟班队干、安全员都在现场)
事故发生后,安监处、生产科及时到现场进行勘查:巷道设计宽度5m,而现场窝头4排锚杆支护巷道全部为5.7m宽,超挖0.7m;前探梁防片帮板长3m,窝头迎面煤墙左右两侧各有1.35m宽空帮;片帮部位为距底板2.5m,距左帮1.8m的范围,底板往上1.3m范围煤墙煤质松软,已经滑坡,底板有片帮留下的3块约680mm×460mm×240mm大的碳块及碎煤,左边前探梁被片帮的煤往后推移1米。
四、事故原因分析及责任认定:
1、虽然在打锚杆作业前进行了敲帮问顶,但不彻底,并且在打顶帮锚杆作业近50分钟时间内,由于N3进风巷受断层影响,下半部煤体松软,煤墙发生变化,但是由于没有专人监护顶板及煤墙情况和及时采取有效措施,是造成本次事故的主要原因。
2、巷道设计净宽5m,但窝头3m范围内巷道净宽达5.7m,超挖0.7m;作业规程规定防片帮板长度为4m,但现场使用的长度为3m,增大了空帮面积,是事故发生的另一原因。
3、前探梁使用不规范,限位螺丝没有紧到位,致使片帮煤将左侧的前探梁向后推移,削弱了逼帮效果,也是造成本起事故的原因之一。
五、采取的防范措施及汲取的事故教训:
1、各队组必须严格执行敲帮问顶制度,真正把敲帮问顶工作做彻底,在近煤墙作业时,必须有专人监护顶板、煤墙情况,不仅要做到在每道工序前进行认真仔细地安全检查敲帮问顶,在过地质构造、顶板破碎、煤体松软、上山掘进时,在工序进行过程中时刻掌握顶帮情况,在顶帮有异常变化时,人员必须立即停止作业,撤离至安全地点,及时进行敲帮问顶,待隐患排除后方可继续作业。
2、针对目前前探梁逼帮装置在设计上存在缺陷,强度小,不能很好地适应不同断面、不同地质条件。要求由生产科负责必须对前探梁逼帮装置进行统一规范制作,并在一周内投入现场使用。
3、在巷道掘进过程中必须保证巷道成形,要根据现场煤质情况,适时调整炮眼布置和装药量,严禁出现超挖现象。
4、各业务科室必须强化业务保安,强化质量标准化基础工作,加强对重点环节、变化区域的重点监管,条件发生变化时要做到管理超前,措施超前,并监督现场的执行。
5、各单位要认真汲取本起事故教训,举一反三,深入查找安全管理漏洞,认真开展隐患排查治理工作,防止类似事故发生。