回转窑整流变压器烧坏事故案例分析
回转窑整流变压器烧坏事故案例分析
事故性质:重大责任设备事故
事故经过:
2008年1月20日晚16:30点左右,烧成车间值班电工接到中控通知,说窑没有备妥。当值电工王××等检查发现窑整流变压器未送,进行投送操作,发现送不上,监控报“负序过流I段”。检查高压柜等未发现异常,因中控着急开车,于是再次进行投送。发现仍旧送不上后到现场变压器室进行检查,外观检测未见异常。回到值班室后再次投送,仍然跳停。王××等到总降高压室,检查整流变压器高压柜,用摇表测高压柜,发现三相均接地。然后到变压器室,先断开高压隔离开关,然后将变压器一,二次接线分别拆下,用摇表测量,测得变压器一,二次侧均接地且相间短路,测一次高压线正常,二次低压侧接地。判断变压器烧坏。
22日更换变压器后,在总降投整流变压器,未接二次线前能够投上,接上二次线后投不上。用摇表测窑整流柜,三相电源均接地。拆下电源进线后,测整流柜三相正常,进线电缆接地。后检查线路,发现从变压器到整流柜的电缆在穿墙套管中间部分严重烧毁。处理后,于1月23日一点恢复送电。
停机时间及经济损失:
此设备事故造成回转窑停机:56.5小时,直接经济损失6.6万元。
事故主要原因:
1.三根240电缆在一根穿墙套管中穿过,紧密挨在一起。电缆发热导致绝缘外皮逐渐老化,最终烧毁绝缘层,形成相间短路接地。
2.变压器保护装置检测到二次线短路,报过流一段跳停。
3.在投送变压器过程中,因在间隔时间较短的时间内连续投送,导致变压器内部B、C相烧断。
事故教训及今后的防范措施:
1.查烧成系统设计图纸,要求整流变压器二次侧电缆采用VV-1*300型电缆,而现场实际敷设电缆为VV- 240平, 0,6/1KV,最大负荷电流仅为500左右,低于设计要求,也低于实际运行要求,故容易发热,导致变压器二次侧电缆短路,属施工缺陷。重新敷设电缆时,采用不经穿墙套管的开放式铺设。
2.在全公司范围内,对主机设备进行逐个排查,找出有可能造成恶性事故的设备隐患,制定出防范措施,并认真执行。
3.完善总降高压管理制度及操作规程,制定故障其报警情况下应急处理处理方案。
4.加强总降值班人员业务素质,设立专人值守并进行专业技术培训。
5.加强电气专业技术巡检。
责任人处理结果:略。
事故照片:无