某矿综采面采煤机事故案例分析
某年6月4日19时44分,某矿综采面发生一起事故,死亡1人。
1.事故经过
当日四点班该工作面检修至19时30分左右,经试车未发现异常现象。19时40分开机割煤,当时采煤机是停在第73架处,距机尾约28m左右(采面共92架),由机尾向机头下行割煤。割至第72架时发现采煤机牵引阻力增大,司机即操作停止牵引手把,但牵引手把失灵,又紧急按动采煤机停止按钮,采煤机停止割煤。在这同时采煤机突然向机头滑动,致使第84架处的锚链连接环顿断,将在第77架处的工人右胸腹及头部打伤,经抢救无效于22时15分死亡。
2.事故原因
(1)开车前检查不认真,未发现第67、68架之间的挡煤板连接处的导轨错位,造成采煤机滑靴抵住第67架导轨头,引起牵引阻力增大,滑靴入轨后致使采煤机突然下滑,使采煤机后部锚链顿断伤人。
(2)对采煤机的检查、检修不认真,不彻底,未发现牵引操作手把失灵,不能及时停止行走。
(3)挡煤板导轨连接处,未装导轨销,而且此处运输机不直,造成连接处错位。
3.防范措施(1)开车前必须认真检查锚链及连接环的完好状况,将不完好的连接环全部更换,缺胀销的全部补齐,否则不得生产。
(2)彻底处理采煤机的伺服机构,保证牵引手把操作灵活可靠,未处理前不得生产。
(3)补齐挡煤板各连接处的导轨销,将挡煤板固定螺栓全部固定好。
(4)运输机必须平、直,避免脱节,保证采煤机行走畅通。
(5)将锚链分段固定在挡煤板上,防止断链伤人。
(6)采煤机割煤时,人员必须躲开刮板输送机道。