南强力皮带抽钢丝绳事故案例分析(胶带输送机司机及维修工)
一、事故经过
2007年8月31日凌晨3时36分,皮带在运行过程中出现打滑现象,机头司机立即停车,并向当班班长汇报,班长曹建国接到汇报后立即赶赴现场查看原因,在巡查至1号通道后10米处发现强力皮带局部出现变形,有2根钢丝绳抽出,随即万庆红区长赶到现场,并立即组织人员进行抢修,上午9时10分皮带正常运行,影响生产个多5小时。
二、事故原因
1、由于时间较长,该接头上没有热补日期,属于老化皮带,承受拉力的能力降低,是造成这起事故的主要原因。
2、主采区全部集中在南皮一线运输,皮带运输量大,是造成这起事故的又一原因。
3、南强力皮带现给煤点太靠前,皮带上行阻力较大,造成皮带拉力增大。
4、日常管理不到位,日检不认真,没有及时发现病头存在的隐患问题。
三、防范措施
1、加强对强力皮带的排查力度,对强力皮带接头全部进行排查,并建立记录,针对实际情况制定有效的处理办法。
2、要建立规范强力皮带热补更换台帐,为维修更换提供可靠依据。
3、加强日常巡检,认真填写日检记录,发现问题及时进行解决处理。
4、排查超期运行的老化皮带,统计数量及老化情况,汇总后打报告集中进行更换处理。
5、加强职工的教育,举一反三,接受事故教训,发现隐患问题及时解决处理,杜绝类似事故的发生。