“2013.12.04”二盘区进风巷瓦斯报警事故案例分析

“2013.12.04”二盘区进风巷瓦斯报警事故案例分析

2013年12月4日中班17时18分43秒,二盘区进风巷工作面回风流瓦斯传感器报警,报警浓度最大值1.025%,报警时间:17:18:43—17:19:07,持续时间为24秒。

二盘区进风巷工作面瓦斯涌出量大,通风区对其瓦斯含量测定为9.6m³/t。目前风量配备不足,作业规程设计风量为403m³/min,现配备风量不足400m³/min,风机功率为2*37KW,1#风机有效吸风量约300m³/min,2#风机有效吸风量约260m³/min,风机单级运行,回风流瓦斯传感器未掘进情况均达0.6%以上。

瓦斯报警时工作面正进行支护作业,未掘进。17时10分,现场瓦检员任金例行检查瓦斯发现该瓦斯传感器显示浓度大,达0.78%,且处于上升趋势,查看到此时为2#风机运行,便安排现场电工王建荣将2#风机切换至1#风机,因现场风机编号错误,电工与瓦检员不了解真实情况,实际是将1#风机切换至2#风机,降低了工作面风量。风机切换后,17时18分,二盘区进风巷工作面回风流传感器出现了瓦斯上限报警。瓦检员立即安排工作面作业人员停止作业,经询问当班班长傅昌金后得知弄错风机编号,再次将风机切换至1#风机后,工作面回风流瓦斯传感器浓度下降。

事故原因:

(一)主要原因

二盘区进风巷工作面瓦斯涌出量大,风量配备不足,风机单级运行,无法满足工作面供风量,不能有效排放瓦斯,是造成瓦斯超限报警的主要原因。

(二)间接原因

掘进二队(刘溪水队)2#风机存在故障,吸风量小,且1#、2#风机编号错误,当班电工与瓦检员对瓦斯上升采取措施不当,风机切换减少了工作面供风量,是造成瓦斯超限报警的间接原因。

防范措施

1、我矿属于高瓦斯矿井,瓦斯管理重中之重,要求通风区优化通风系统,按设计要求配置风量,满足生产要求。

2、掘进二队必须严格按要求打设瓦斯释放孔排放瓦斯,并每班安排专人看管瓦斯传感器数据变化情况,达报警预警状态时必须停止作业,进行处理,杜绝瓦斯报警。

3、掘进二队认真做好风机检修与维护工作,对2#风机故障原因进行排查处理,风机实行正确编号管理,此工作要求于12月6日完成。

4、各级管理人员及安检员、瓦检员强化现场管理,落实责任单位规范作业,确保安全