焦作矿务局演马庄矿掘进工作面冒顶事故案例分析

焦作矿务局演马庄矿掘进工作面冒顶事故案例分析

1983年12月29日零时50分,演马庄矿一水平“一九”盘区运输巷专用回风掘进工作面发生冒顶事故,死亡×人,轻伤×人。

一、矿井自然情况和酿成事故条件:

演马庄矿位于焦作矿区东部。井田走向5.5公里,倾斜宽平均3公里。1958年12月建井,1961年4约投产,设计生产能力45万吨。第一水平标高—75米,垂深186米,是石炭二叠纪煤系,可采煤层两层,既:二叠纪底部之大煤,平均厚度6米,倾斜6°—8°,一般10°—12°,为煤与瓦斯突出煤层,自1964年以来共突出3次,其中最大突出强度1500吨,瓦斯量44万立方米。另一层为石炭纪三煤,厚度为0.5—1.74米,局部可采。由于水文地质条件复杂,暂未考虑开采。

事故发生在大煤一水平“一九”盘区运输巷专用回风掘进工作面。该处煤厚8米倾角12°,煤质中硬,直接顶为4米左右的粉砂岩,老顶为10米厚的砂岩。

为解决“一九”岩石运输大巷向前掘进揭开突出煤层的通风问题,1983年12月23日,予焦十二队搬到该地区掘进“一九”专用回风巷。该巷由顶层穿煤向底层掘进下山,巷道坡度22度30秒,净断面积5.7平方米,采用2.4×2.4米梯形矿用工字钢支架,荆棍、荆片裱帮背顶,棚距0.4米。由于工程规格质量低劣,于12月27日六点班开始停掘整修。28日两点班开始继续掘进,当班进度1米,搁两棚,因巷道高度不够,棚向不正,空顶400毫米,验收员未予验收,这时总进度10米,工作面托煤2米厚。

二、事故经过:

12月29日零点班,该工作地点共出勤8人,23时40分拉响第一炮。装完煤后,第二炮又打了5个炮眼。拉炮后,迎头右侧一帮六根支柱被崩翻,6架棚梁全部垮落。此时迎头后面第13—14棚处顶板压力增大,荆片损坏,随之掉下一块矸。瓦斯检查员发现后对放炮员说:“这个地方有压力只准放这一炮,再放炮必须维护。”放炮员当即让组长立刻组织人员维护,但组长主张先把前边崩翻的棚子扶好;于是,组长就组织工人开始扶棚。正在扶棚时,空顶区冒落一些煤,人员立即向后撤离2米。停了一会,他们又进入准备扶棚;突然,在原翻棚的后边,又翻到8棚,顶板随之大面积冒落。冒顶最高处约2.5米,当场埋住4人。事故发生后,矿务局及矿领导、救护队、医生立即赶赴现场组织抢救,但冒顶面积大、又高、压力不稳定,加之工作地点无备用坑木,绞架材料供应不及时,经历了7小时28分钟,才将遇险的四位同志全部救出,死亡×人,伤×人。

三、事故原因:

1、工程质量低劣。该巷道虽然在27日停掘整修过一次,但仍不符合规定要求,空帮空顶继续存在,致使放炮崩翻棚,空顶面积过大,压力向前后推移,集中在前边煤壁和后边支架上,将棚推翻,造成长距离大面积冒顶,是事故发生的主要原因。

2、违犯《煤矿安全规程》第95条关于“在独头巷道翻棚修支架时,必须由外向里逐架进行,并严禁人员进入里面工作”的规定。放炮员提出先维护后边支架,然后再进去扶棚,而组长则违章指挥,让工人冒险进里边扶棚,致使后边巷道来压,又推倒8棚支架,大面积冒顶堵埋住里边的工人,是造成这次事故的直接原因。

3、放炮员未学习作业规程就上岗作业,装药量过多,造成崩翻支架,也是这次事故的一个重要原因。

四、预防措施

1、严格工程规格质量。巷道支架要按质量标准要求架设,顶帮必须接帮、接顶、刹紧,达到裱背严实。支架质量不合格必须翻修,否则不准掘进。

2、独头巷道修理要严格执行《煤矿安全规程》第95条关于“必须由外向里逐架进行,并严禁人员进入里面工作”的规定,防止冒顶伤人、堵人;任何人不得违章作业,并有权拒绝任何人违章指挥。

3、工人上岗作业前,必须学习有关作业规程安全措施,经考试合格方能上岗作业。

4、要加强群众监督。对瓦斯检查员、放炮员、群众安全检查员的正确意见要认真听取,不能轻易否定。

5、各掘进巷道必须经常存放1—2立方米备用坑木,并做到随用随补,以便抢险救灾时使用。