平顶山矿务局皮带打滑摩擦火灾事故案例分析

平顶山矿务局皮带打滑摩擦火灾事故案例分析

1983年7月31日18时45分,平顶山矿务局高庄矿一水平三采区皮带运输机巷第八部皮带,发生一起机头传动滚筒打滑摩擦着火的特大伤亡事故,死亡x人,轻伤x人。烧毁皮带65米,直接经济损失5978元;少出原煤4388吨。

一、矿井概括及酿成事故条件:

高庄矿矿井设计产量45万吨,自81年以来,产量逐年递减。截至82年末一水平剩余可采储量仅有81.5万吨,被河南省煤管局列为重点调整矿井。矿井相对沼气涌出量为5.23立方米/日吨,矿井通风方式为中央边界抽出式。采区概况:事故发生在戊三区,当时该采区有三个采煤工作面和四个掘进头生产。采区通风由皮带运输机巷进风,新鲜风流经工作面后由轨道平巷、采区总回风至西斜井排出地面。该采区运煤方式为集中运输。运输平巷共安装八部皮带运输机,总长1547米,分别在第一、第五部皮带机头和戊—13120机巷第一部溜机头处各设有集中控制点。控制方式为逆煤流延时起动瞬时停车。另在第七部皮带机头的控制箱内加装开关,可以单独控制第七、八部。第八部皮带机尾与溜煤眼连接处设有扩音电话,能与第五、六、七、八部机头和13120机巷第一部溜司机进行联系。在采面机巷最后一部溜机头处还安装一台防爆电话机,可直接和矿调度室通话。

受灾的13120采面,其机巷长252米,铺设6部SGD—20型溜子。采面设有一部SGW—44型溜子。采面采长35米。其风巷长175米。采面爆破落煤经机巷溜子由一个斜长35米、倾角为35°的溜煤眼流入第八部皮带机尾前方5米处。13120采面进风量为189立方米/分,回风巷风速为0.98立方米/秒。事故前沼气浓度为0.1%,二氧化碳为0.3%,温度22C°。机巷与风巷的联络巷内设有单道风门。

二、事故发生经过:

7月31日的四点班,采区一至八部皮带司机出勤7人,分别是三、四部设一人看管,其余各自一人看管。采煤机巷司机出勤2人,1人负责在第一部机头开集中控制,另一人在后三部巡回看管。

采面当班出勤20人,其中2人事故前升井,其余18人都在采面工作。17点30分钟,溜子皮带均开动起来,采面开始放炮出煤。约20分钟后,因采面有一处漏了顶,机巷因无煤而停车。到18点20分,采面又开始放炮出煤,机巷溜子开动,约20分钟又停止运行。采面代理班长已闻到有胶皮味,询问调度室。调度员回答:“是皮带跑偏刮着铁链子了。”代理班长回到了采面,当时采面部分人员纷纷议论:“烟气和胶皮味为什么越来越大”代理班长第二次又到机巷给调度室打电话。电话中,调度室通知说:“马上将人员撤到二号变电所”。这时已是19时过几分,他放下电话,立即回到采面命令撤人。采区人员经回风巷向外撤,当撤出采面风巷口时,浓烟呛得喘不过来气,迫使人员退回风巷内。此后,先后有5人强行冲出灾区脱险。其余13人就躲避在风巷内,带班班长和另一名工人发现巷道有一处冒顶高处烟雾较小,就爬上去躲在绞架棚子上(此二人后被救护队救出生还)。其余11人先后躺倒在回风巷口以里约15米的范围内。

负责看管第八部皮带机尾的司机,在皮带着火前躺在溜煤嘴前方背风的竹笆上休息,没有发现机尾的情况。当他闻到烟味后,急忙起身向机头方向奔跑,第八部机头处,皮带上的火势已经很大,他冲过火区跑到第七部机头处,向七部司机说:“八部着火了。”二人跑到二号变电所向调度室汇报了情况。调度员接到电话后立即通知到矿有关领导,并命令采面撤人。

三、原因分析

造成这次事故的主要原因有以下几个方面:

1、根据现场的勘察和在地面做的皮带打滑摩擦着火模拟试验,及在井下第八部皮带做的机尾压力测定、打滑实验的结果,认定引起皮带着火的直接原因是:皮带先是跑偏,煤撒到皮带上拉向机尾,使机尾滚筒和皮带间卷煤(厚度达70mm)造成机尾皮带跑偏(跑偏距离达177.5mm)被吊挂钢丝绳卡死,而这时机头仍在运转,使滚动的主副传动滚筒与静止的(被压死)皮带发生打滑摩擦,产生高温,融化了皮带胶层,在供氧充分的条件下,发生燃烧,引起皮带着火。

2、皮带着火后,机巷司机先期撤离灾区时,慌忙打开了采面机巷与风巷的联络小川内单道风门,忘记关闭,使通风系统遭受破坏,导致风流短路,浓烟和有害气体直接涌入轨道回风平巷,拦截了采面遇难人员去路。

3、机电设备管理水平差,安全技术工作漏洞多。如第八部皮带运输机长190米,上托滚165组中9组不合格占5.4%,下托滚78组就有44组不起作用,占52.5%。井下防灭火器材不齐全,消防洒水设施不完善。发生火灾时第八部皮带机头处有管无水,因此着火后不能直接把火熄灭在初始状态。

4、抢救措施不得力。在得知采面风巷内还有人员时,没有果断命令救护队直插灾区探险救人。

四、事故教训:

1、劳动纪律松弛,岗位责任制执行不严格,工作严重失职是导致这次事故的直接原因。第八部皮带机司机,当机尾皮带被卡死时,挡在竹笆上休息,未能发现,没有及时叫停车,导致皮带打滑摩擦着火,酿成大祸,这个教训是极其深刻的。

2、技术管理上有漏洞。如第八部机头处无司机看管,又缺少防皮带打滑、跑偏的自动保护装置。因此,在皮带打滑时不能停车。通风管理薄弱,通风设施不完善。在联络小川内设单道风门是违犯《规程》规定的。事故前也没有按《规程》规定编制灾害预防和处理计划,致使事情发生后抢救处理措施不得力。

3、没有按《规程》规定给井下职工配备足够的自救器。

五、预防措施

1、认真执行岗位责任制,对那些工作不负责任、严重失职者要认真追查处理。同时,对职工要进行经常性的安全技术教育和遵章守纪教育,提高职工的技术素质。

2、完善通风设施,尽可能做到区域性反风,并认真编制切实可行的灾害预防和处理计划,贯彻执行到每一个职工。

3、完善皮带运输机防火设施,健全防火制度,完善消防洒水设施,保证水管经常有水,确保救灾需要。

4、积极推广防皮带跑偏、打滑自动保护装置。