锚索支护强度不够造成冒顶事故
锚索支护强度不够造成冒顶事故
(一)事故经过
2008年6月18日13:20, 3上902运输巷中切眼以里6米处发生冒顶(长5.6米,宽2.8米,高2.1米),冒顶区域共有3个锚索,间距分别为2.65m,2.66m(锚索设计排距为2.7m)。
(二)事故原因
1、3上902运输巷中切眼以里段为64-52支断层(落差14米,倾角70°),伪顶厚度约2.1m,直接顶为砂岩,再向上为断层的下盘煤。该巷道采用锚网梯索支护,巷道宽度3.2m,巷道高度2.8m,顶板使用规格直径18mm,长度2200mm的树脂螺纹锚杆,锚杆间排距900×900mm,顶板施工长度6m的锚索,锚索排距2700mm。冒顶处处于断层带,3根锚索中,中间一根锚索锚固在断层破碎带中。因高温雨季,围岩膨胀松散形成锚固力降低,加之受3上902里面采动影响,加剧了围岩破碎离层,中间的锚索抽出,造成了冒顶。
2、掘进一区以往以施工全岩巷道为主,3上902运输巷为第一个施工的锚网梯索巷道,对顶板岩性某些方面认识不足,对断层带上覆岩层岩性认识不足,对复杂区域顶板管理规律认识不到位。
3、我矿有专用锚杆拉力机检测锚固力,锚索没有专用检测工具检测,缺少对顶板离层的检测。
4、现场检查管理不细,对现场存在的隐患不能预先查出超前防范,是造成这次冒顶事故的另一原因。
5、专业部门对断层破碎带锚杆支护局限性认识不足,现场检查不细。
(三)接受教训
这是一起因锚索支护强度不够造成冒顶的事故,应接受以下教训:
1、应针对施工现场客观地质环境的变化及时调整工作方法,避免经验主义错误。
2、认真运用科学监测手段检查并记录施工现场的各个细节。
3、定期对专业部门进行考核,对其工作的成绩或失误给予奖惩。
(四)防范措施
1、在现场要超前管理,因地制宜,认真吸取这次事故的教训,从思想上高度认识,加大管理人员的现场巡查力度,坚持高标准作业,搞好支护质量。
2、加强对煤矿“三大规程”的学习,严格按照规程要求施工,现场条件发生变化及时修改补充作业规程措施,针对顶帮岩石状况采取完善的可靠支护形式,确保支护安全。
3、进一步提高职工标准意识,明确施工人员责任,对巷道支护实行档案管理并做好施工记录,锚杆锚索施工情况、锚固情况及责任人都要记录在案,增强责任意识,确保锚杆锚索支护质量达到设计要求。
4、加大对锚网梯索巷道的观测和离层监测,施工单位和质量验收部门要加大验收检查力度,确保质量保安全。