2014年新疆生产建设兵团大黄山豫新煤业公司一号井“7.5”瓦斯爆炸事故事故案例分析
2014年新疆生产建设兵团大黄山豫新煤业公司一号井“7.5”瓦斯爆炸事故事故案例分析
一、矿井基本情况
(一)矿井概况
大黄山煤矿始建于1958年,是新疆生产建设兵团第六师的直属企业,2007年通过改制与河南义煤集团合作,组建新疆大黄山豫新煤业有限责任公司(义煤集团持有股份49%,六师国资公司持有股份51%)。
2010年,经再次整合重组成为百花村股份有限责任公司(以下简称百花村公司)下属的控股子公司。百花村公司统一负责总公司及其子公司的日常工作,百花村公司党委对各下属子公司党委实行统一领导,履行领导、管理和业务指导职责。各子公司领导班子成员由百花村公司董事会(党委)提名,经六师考察、考核同意后百花村公司董事会(党委)任命,财务管理实行并表报送师(市)财务局。2014年豫新公司与第六师直接签订安全生产责任书。
2014年义煤集团经整合重组成为河南能源化工集团下属子公司,河南能源化工集团新疆公司实行区域化管理,将河南能源化工集团所属在疆全资和控股企业交由新疆公司统一管理。对参股企业参照企业章程进行管理,谁控股谁负责安全管理工作。
豫新公司下辖一号井、七号井。因2009年七号井发生“6•5”煤与瓦斯突出事故,造成7人遇难,兵团下发了《关于做好兵团煤矿清理整顿关闭工作的紧急通知》(兵发电〔2009〕1号)封闭管理至今。豫新公司2009年决定撤销矿级建制,由公司施行“扁平化”直接管理一号井。2012年2月起,由公司副总经理李丁夫兼任矿长。
2005年该矿生产能力为60万吨/年,2010年核定生产能力为100万吨/年。
该矿采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证和矿长安全资格证等证照齐全且均在有效期内。
(二)矿井煤层赋存和开拓情况
井田内地质构造简单,倒转向斜是区内唯一的褶曲构造,侏罗系下统八道湾组含煤6~11层,井田可采和大部分可采煤层5层,主要开采中大槽煤层和八尺槽煤层,煤层倾角25°~42°,其中,中大槽煤层厚度为23.5米,八尺槽煤层厚度为4.5米。
斜井多水平开拓。现有猴车斜井(专用提人斜井)及带式输送机斜井、副斜井、东斜风井和西斜风井五个井筒。中大槽为走向长壁斜切分层综采放顶煤采煤法,八尺槽为走向长壁综采放顶煤采煤法。
矿井通风方式为两翼对角式,通风方法为机械抽出式。副斜井、专用提人斜井及带式输送机斜井进风,东、西斜风井回风。东风井安装FBDCZ54-8-№23型轴流式通风机2台,一台工作、一台备用,额定功率2×185kW,风量4980~7800m3/min。西风井安装BDK54-8-20型轴流式通风机2台,一台工作、一台备用,额定功率2×110kW,风量2520~5580 m3/min。
煤炭科学研究总院沈阳研究院2011年《大黄山豫新煤业有限公司一号井中大槽、八尺槽煤与瓦斯突出鉴定》报告,中大槽煤层绝对瓦斯压力1.51MPa、八尺槽煤层在+720米水平具有煤与瓦斯突出危险性。据2013年资料,该矿井相对瓦斯涌出量为49.96m3/t, 绝对瓦斯涌出量为67.71m3/min。属煤与瓦斯突出矿井。
新疆维吾尔族自治区煤炭产品质量检查中心2008年《检验报告》,煤层具有自燃倾向性,自燃倾向性为Ⅱ级(自燃)。煤尘具有爆炸危险性,爆炸指数39.5%。
矿井主井口标高+981.2米,事故地点标高为+708米,事故地点距地表273.2米。自井口到事故地点约2200米。以主井筒为界,井田东翼长约2000米,西翼长约1500米。
(三)矿井工作面布置情况
矿井现布置三个采煤工作面,+735米中大槽综放面(位于井田西翼,以下简称735工作面)、+733米八尺槽综采面(位于井田东翼,以下简称733工作面)和+708米中大槽综放面(位于井田西翼,以下简称708工作面),+708米中大槽综放工作面为接替采面、此次事故工作面。
708工作面采用全部垮落法顶板管理,走向长壁斜切分层综采放顶煤采煤工艺,运输巷沿煤层顶板布置,标高为+708米,回风巷沿煤层底板布置,标高为+750米,工作面可采走向长度为1180米,倾斜长度为110米,工作面坡度为32°~38°。708工作面上部为735工作面采空区,工作面切眼前煤壁与735工作面采空区西边界投影距离为4米,735工作面采空区倾向南边界投影位于708工作面35号支架,架顶距735工作面采空区(6~8)米。
735工作面为主生产工作面,采用全部垮落法顶板管理,走向长壁斜切分层综采放顶煤采煤工艺,运输巷沿煤层顶板布置,标高为+735米,回风巷沿煤层底板布置,标高为+770米,工作面可采走向长度为1235米,倾斜长度为100米,工作面坡度为22°~33°,已回采1140米,剩余约95米。735工作面曾因自燃发火封闭。上部为仓储式采空区,部分区域有地表火烧区。
733工作面为辅助工作面,采用全部垮落法顶板管理,走向长壁一次采全高综采放顶煤采煤工艺,运输巷沿煤层顶板布置,标高为+733米,回风巷沿煤层底板布置,标高为+810米,工作面可采走向长度为1430米,倾斜长度为162米,工作面坡度为25°~29°,已回采840米,剩余约590米。
(四)708工作面防灭火情况
708工作面于2014年3月6日开始试运行。至3月18日,工作面下顺槽推进7.5米,上顺槽推进8.4米时,工作面第34号支架掩护梁处出现明火,经现场处理,未得到有效控制,3月19日对工作面进风巷、回风巷及其西翼的运输石门实施密闭(780边界石门设置板闭两道、二四砖闭两道;750回风在U型段采用水封,同时在750回风落平段设置两道二四砖闭;708下顺槽设置两道板闭,在距工作面切眼380米处采用水封), 并利用施工钻孔向着火位置实施灌注防灭火材料,事故前共计灌注稠化泥浆和黄泥浆混合量为14752m3、灌注复合胶体凝剂2793kg。
(五)708工作面瓦斯抽采情况
豫新公司瓦斯抽采系统采用地面及井下移动泵联合抽放。地面瓦斯抽采泵站,安装两台型号为2BEF72-500水环真空泵,抽采能力500m3/min/台,井下733八尺槽安装一台型号为2BEC40水环真空泵,抽采能力90m3/min/台、一台2BEC40水环真空泵,抽采能力85m3/min/台(备用);780八尺槽西安装型号为2BEC40水环真空泵,抽采能力90m3/min/台;600八尺槽安装一台2BEA353水环真空泵,抽采能力85m3/min/台。地面500 m3/min抽放泵主要抽采采面架后及采空区瓦斯,移动泵主要抽采本煤层瓦斯。
708中大槽顶板巷北帮每隔5米布置一组瓦斯抽放钻孔,每组瓦斯抽放钻孔5条抽放孔,控制标高708至730水平,钻孔进尺320米,共计钻孔进尺80000米;南帮(预抽下部煤层瓦斯)每隔8米布置一组瓦斯抽放钻场,每个瓦斯抽放钻场8条抽放孔,钻场进尺为494米,共计钻孔进尺67678米。截止2013年5月10日对回采区域(708至750水平区域)实施瓦斯抽采评判,测得煤层残余瓦斯压力为0.21MPa,实测煤层残余瓦斯含量为5.228m3/t。
二、事故发生经过及抢险救援情况
(一)事故发生经过
6月20日,百花村公司党委副书记兼总经理、豫新公司董事长侯铁军主持召开了由公司聘请的专家及豫新公司、百花村公司、师有关部门和安全技术管理人员参加的豫新公司防灭火专题会,会议主要议题是:大黄山煤矿西翼火情及其治理。
6月24日调度室副主任何国顺主持召开了公司防灭火专题会议,要求救护队6月25日早晨拿出708封闭区侦查方案。
6月25日百花村公司党委副书记兼总经理、豫新公司董事长侯铁军要求按程序对《大黄山豫新公司一号井+708采面封闭区域侦查、压缩方案及安全措施》(以下简称压缩方案)报批。
6月26日公司救护队尝试从780边界上山进入708工作面进行侦查,因巷道垮落严重,未能进入。
7月1日豫新公司总经理冉旭、分管生产副总经理李丁夫、分管安全副总经理赵军锋、总工程师赵云锋及有关部门负责人召开了735和708采面接替和开拓掘进专题会议,对 735和708采面接替及开拓掘进进行了研究。会议认为从735工作面启封时的检测气体指标看,所采取的注氮、灌浆等灭火措施距离火区较远,火区高温并未消除;同时认为708工作面前方735工作面采空区可能存在火区,必须超前治理,决定对708顶板巷密闭墙进行压缩,在距工作面煤帮以东施工灭火措施巷,治理708工作面火区,同时超前处理上部735工作面采空区,确保708工作面启封后安全生产。会议决定708顶板巷的水抽完后,锁风启封原密闭墙,清理巷道,综掘二队配合在皮带机尾处重新打密闭墙。
7月2日公司救护队尝试从750底板巷进入708工作面进行侦查,因巷道积水严重,未能进入。
7月2日17时总经理冉旭再一次主持召开了公司防灭火专题会议,安排救护队修订《压缩方案》和制定瓦斯排放安全措施。
7月2日17时36分开始对708巷道断层处的积水进行抽排,至7月4日3时左右积水降到巷道顶板以下。
7月3日公司救护队修订的《压缩方案》和瓦斯排放安全措施经公司通风部、安监部有关负责人和公司安全副总、总工程师审核通过。
7月4日23时~7月5日1时期间组织救护队进行了封闭区锁风侦察,在708工作面的上、中、下部采样点对氧气、瓦斯、一氧化碳、环境温度等进行了现场检测和取样,并对综采支架、高压管、电缆线等进行了现场观察记录。现场检测氧气最高浓度为10%、一氧化碳最高浓度为20ppm、瓦斯最低浓度为15%最高为30%、温度最低为22℃最高为26℃;取样化验瓦斯最低浓度为6.12%最高为37.26%;取样化验氧气浓度多处超过19%。在第27副支架处发现垮落较为严重;第27~第45副支架前端柱均已卸压;第27~第45副支架间的高压管已被烘烤露出铁丝保护网;监控线缆过火后只剩铜丝线,并可捏成粉状;第45副支架以上的塑料把手已高温变形。救护队侦查后立即将情况向调度室进行汇报。
7月5日,总经理冉旭、分管安全副总经理赵军锋召集有关管理及技术人员召开了晨会,分管安全副总经理赵军锋通报了侦查情况和现场气体检测数据,晨会对侦查情况进行了研究,决定对708顶板巷进行锁风启封压缩板闭。
7月5日中班井下共安排5个作业地点,即735工作面回采28人,733工作面回采19人,750底板巷喷浆15人,708顶板巷救护队锁风启封13人、运送封闭材料和清理巷道等9人(因矿灯故障其中1人提前升井),772顶板巷钻孔34人,向井下放材料14人,区队管理人员7人,豫新公司管理人员7人,值班领导1人,共入井147人。
16时救护队13人到达井口布置锁风启封压缩708顶板巷板密闭任务,综掘二队派9名工人配合运料和清理断层处的巷道,16时30分救护队到达708顶板巷原板闭处,留2名救护队员管理锁风闭,其他队员进入封闭区施工新的板闭,救护队总工孙向前负责检查气体。进入后,确定在距工作面1.8米处施工板闭墙,检测瓦斯浓度为2%、无一氧化碳。完成第一道板闭后,留两名队员抹面,其他队员后退1.5米施工第二道板闭,救护队总工孙向前检测瓦斯浓度超过2%,氧气很充足,要求大家干活快点,小心点。20时31分完成板闭施工任务,第一道板闭用时近2小时,第二道板闭用时1个多小时。此时外面两道板闭锁风门已打开、两道板闭均被拆掉2块板(0.3米×2.0米),风筒口距锁风闭约3米远。
施工完后,救护队副队长田洪山出去打电话汇报,其他救护队员收拾好工具撤离,其中一名救护队员段绪康负责收尾工作,正在与综掘二队副队长耿顺商量建砖闭位置和运料事宜。此时救护队副队长田洪山进来告诉段绪康妻子受伤,让他立即升井,段绪康立即往外走。走出约100米左右处遇到掘进队几个人在清理淤泥、杂物,先前撤出救护队员也行至此处。段绪康继续急行过完断层积水正准备翻下皮带时,感觉到耳膜一鼓,听到一声闷响,将其冲倒并前推(6~7)米,反应过来时,感觉呼吸到高温气体,嗓子有灼烧感,右后耳有灼烧感觉,并闻到有头发烧焦的气味。
(二)抢险救援经过
20时43分,矿井调度室监控系统显示708顶板巷临近区域气体波动,沿途气体、温度传感器断线,判断井下发生事故。值班调度员陈应武立即于20时45分通知豫新公司有关领导和救护队,并利用人员定位系统紧急呼叫井下人员撤离。22时17分井下除被困和入井搜救人员外全部撤离。
救护队13名指战员接警后立即赶到井口待命,21时16分安监部部长谭成殿带领第一组6名队员入井进行搜救,21时26分分管生产副总经理李丁夫带领第二组6名队员入井支援搜救。
救护队进入708巷道后,在350米处发现局部通风机风筒已脱节(局部通风机仍在运行),此处检测瓦斯浓度为0.3%。在450米处检测瓦斯浓度为2%,一氧化碳浓度为0ppm。在断层处检测瓦斯浓度为3%,一氧化碳浓度为300ppm,氧气浓度为15%,水深约0.8米左右。自断层向西约100米处检测瓦斯浓度为3.4%,一氧化碳浓度为1000ppm,氧气浓度为12%,温度为26℃,烟雾较大,能见度约为1米左右。
救护队在搜救过程中发现第一名幸存者在断层积水段以东约5米处;4名遇难人员在2号上山处;2名遇难人员在2号上山东面约10米处;再往东不远处又发现第二名幸存者,在其附近发现2名遇难人员;在两名遇难人员东不远处的皮带下发现第三名幸存者;在此往东约10米处,发现1名遇难人员, 未找到其他人员。至7月5日23时50分成功救出3名幸存人员,17名人员遇难,所有入井搜救人员于7月6日零时5分全部升井。
与此同时,豫新公司立即启动应急预案,并向六师和兵团报告。兵团司令员刘新齐,兵团党委常委田建荣,副秘书长郝佩祥,兵团安监局、煤监局、公安局、公安局消防局、工信委等部门及六师主要领导先后赶赴现场指挥救援,成立了抢险救援指挥部,下设抢险救灾组、善后组、安全保卫组、后勤组、宣传组和事故处理总值班室,全力开展抢险救援工作。抢险救援指挥部协调调动自治区矿山救援基地25人、八师天富电力集团矿山救护队17人、二师金川矿业有限责任公司救护队12人、昌吉州救护队14人先后赶到事故现场参加灾害事故处理工作。
7月6日专家组和救援指挥部成员对灾区的情况进行了科学分析,鉴于遇险人员在高浓度一氧化碳环境已无生命体征,井下有再次发生瓦斯爆炸的危险,第六师决定采取先灭火后搜寻的处置方案,对矿井西翼708以上进行全部封闭,建立防爆墙。
7月7日开始实施临时封闭,7月9日完成;7月11日开始施工防爆密闭墙,至7月15日早班对矿井西翼708以上全部封闭,抢险救援工作暂告结束。
(三)事故善后情况
按照兵团领导同志的要求,第六师、百花村公司及豫新公司积极努力的开展伤员救治、遇难矿工家属的安抚和赔偿工作。
三、事故原因和性质
(一)事故直接原因
该矿在708工作面密闭火区未熄灭的情况下,盲目决定缩小封闭范围。在违规打开原密闭、施工新密闭过程中,新鲜风流进入封闭区域,氧气和瓦斯浓度达到爆炸界限,遇采空区明火,发生瓦斯爆炸。
(二)事故间接原因
1.企业安全生产主体责任不落实,违章指挥,违规作业。
(1)豫新公司安全责任不落实:①百花村公司党委副书记、总经理兼豫新公司党委书记、董事长,既要全面负责百花村公司的日常工作,又要承担安全生产第一责任人职能职责,不能经常在矿和经常深入井下履行安全生产监督管理职责,履职不到位;豫新公司总经理负责公司日常生产经营和安全管理工作,非煤专业人员,到公司工作6个月左右时间,到任前长期从事政工工作,履职能力不足。②分管生产、安全和技术的副总经理、总工程师未认真履行安全生产职能职责,把关不严,在火灾隐患未得到有效治理和不具备启封条件情况下积极主导和推动《压缩方案》的实施。③组织结构不清,职责不明,豫新公司和一号井实为一体,公司即是一号井,一号井又为公司,公司直接对一号井生产经营、安全生产等进行管理,原一号井副矿级领导干部和职能科室等行政机构撤销后,保留矿长职位,由分管生产的副总经理兼任,无决策权力,形同虚设。
(2)豫新公司技术管理不到位:①没有以科学的态度和方法对矿井隐蔽致灾因素进行普查,特别是对矿井火区分布情况掌握不清把握不准,没有采取有效措施对地面、井下采空区等火区进行有效治理;②没有科学研究制定急倾斜特厚煤层、煤与瓦斯突出矿井