山西古县兰花宝欣煤业有限公司 “7.24”机电事故调查报告
山西古县兰花宝欣煤业有限公司“7·24”机电事故调查报告
2016 年 7 月 24 日 5 时 13 分,山西古县兰花宝欣煤业有限
公司(以下简称兰花宝欣煤业)井下 3103 综采工作面机头处发
生一起机电事故,造成 1 人死亡,直接经济损失 136 万元。
告和调查处理规定》等有关规定,7 月 25 日,山西煤矿安全监
察局临汾监察分局组织古县人民政府、监察局、安监局、公安
局、工会等有关部门成立了事故调查组,并邀请古县人民检察
院派员参加,对事故展开联合调查。
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效的基本要求和“四不放过”的原则,通过现场勘察、调查取
建议,制定了防范和整改措施。
一、事故单位基本情况
(一)山西兰花煤炭实业集团有限公司概况
山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称兰花集团)位
于山西省晋城市,公司成立于 1997 年,是一家集煤炭、煤化工、
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现代服务业、新能源新材料、消费品生产五大板块为一体的大
型现代化企业集团,为晋城市地方国有企业。集团旗下核心控
股企业山西兰花科技创业股份有限公司为上海证券交易所上市
公司。
截止 2013 年底,兰花集团总资产达到 321 亿元,净资产 131
亿元。子公司 60 余家,员工 3 万人。公司主导产品煤炭年生产
能力 2300 万吨,尿素年生产能力 140 万吨,甲醇年生产能力
40 万吨,二甲醚年生产能力 20 万吨。
兰花集团安全生产许可证编号为:(晋)MK 安许证字〔2014〕
DQ025,有效期自 2014 年 4 月 9 日至 2017 年 4 月 9 日。
(二)山西兰花焦煤有限公司概况
山西兰花焦煤有限公司位于山西省临汾市,公司成立于
2008 年 7 月,为兰花集团下属子公司,控股公司为山西兰花科
技创业股份有限公司,整合控股山西古县兰花宝欣煤业有限公
司及山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司,其中宝欣煤业生产能力
90 万吨/年,兰兴煤业生产能力 60 万吨/年。
山西兰花焦煤有限公司安全生产许可证编号为:(晋)MK
安许证字[2016]DQ024Y1B1,有效期 2016 年 1 月 29 日至 2019
年 1 月 28 日。
(三)山西古县兰花宝欣煤业有限公司概况
兰花宝欣煤业是山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组
办公室以晋煤重组办发[2009]84 号文件批准的原山西蓝盟科
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技开发有限公司玉生煤矿扩界的单独保留矿井;公司位于古县
县城北东 30km 处的北平镇贾寨村东,经济类型为地方国有。山
西兰花焦煤有限公司、山西蓝盟科技开发有限公司分别占有 55%、
45%的投资股比。
该矿于 2010 年 12 月 14 日由山西省煤炭工业厅以晋煤办基
发[2010]1696 号文批准开工;2013 年 12 月 18 日山西省煤炭工
业厅以晋煤办基发[2013]1780 号文件批准矿井进入联合试运转;
2014 年 12 月 18 日通过山西省煤炭厅组织的竣工验收,2015 年
3 月 18 取得安全生产许可证,2015 年 4 月 19 日获批正式转为
生产矿井。目前矿井证照齐全有效。
矿井批准开采 2
#—11#煤层,井田面积为 6.0181km2,生产规
模 90 万吨/年,目前开采山西组 2
#、3
#煤,设计可采储量为 1410
万吨,矿井设计服务年限为 11.2 年。
1.开拓开采系统
矿井采用主斜副立混合开拓方式,布置三个井筒:主斜井、
副立井、回风立井。其中主斜井装备 DTC100/23/450S 型大倾角
强力带式输送机,主要担负矿井主提升任务,兼作矿井的安全
出口;副立井选用 2JK-3×1.8/30E 型提升机,装备一对单层单
车单绳罐笼(一宽一窄),担负矿井人员、材料提升任务;回风
立井装备有两台 FBCDZ-8-No25/2×315kW 型矿用防爆对旋轴流
式风机,另设有封闭的梯子间,兼作矿井的另一个安全出口。
矿井联合开采 2
#和 3
#煤,层间距平均 18 米左右,轨道大巷、
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回风大巷和运输大巷布置在 3
#煤层;开采 2
#煤层时,通过联巷
和 3
#煤层大巷沟通。
现开采区域 2#煤层不可采,工作面均布置在 3#煤层。现有
综采工作面 1 个:3103 工作面;综掘工作面 2 个:3107 胶带顺
槽及 3109 胶带顺槽掘进工作面。采煤工艺为综采一次采全高,
全部垮落法管理顶板;掘进采用综掘工艺,锚网索联合支护。
2.通风系统
台 FBCDZ-8-No25/2×315kW 型矿用防爆对旋轴流式风机,一台
工作,一台备用,矿井总进风量为 6857 m
3
/min,总回风量为
6931m
3
/min。
掘进工作面采用FBDNo6.0/2×15kw型局部通风机压入式通
风。
3.提升运输系统
井下原煤运输采用带式输送机运输,实现从综采工作面到
主斜井至地面的连续运输。
井下辅助运输方式采用 SQ-100B 型无极绳连续牵引车、轨
道运输。
4.排水系统
矿井水文地质类型为中等。主斜井井底布置有总容量
1300m
3的主、副水仓,中央水泵房安装 3 台 MD85-67×7 型离心
式水泵,一用一备一检修。沿主斜井敷设两趟Φ159×6mm 排水
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钢管。
3
#煤采掘工作面敷设 4 吋排水管,积水通过排水管排至北翼
皮带运输大巷水沟,流入中央水仓,通过管子道、主斜井管路
排至地面。
5.供电系统
矿井采用双回路电源供电,建有一座 35KV 变电站,其中,
一回路引自贾寨 35kV 变电站;另一回路引自金堆 110kV 变电站。
采用 10kV 电源下井,由地面 35KV 变电所沿主斜井引至中央变电
所。
6.六大安全系统
(1)监测监控系统:矿井采用 KJ80N 型矿井安全监控系统,
监控主机(双机热备)设于地面调度楼监控室内,井下布置有
23 个监控分站及各种传感器 152 台。
(2)人员定位系统:矿井采用 KJ251A 人员定位系统,井下
设有 8 个传输分站,41 个读卡分站,井下各巷道、采掘工作面
均安装有读卡器。
(3)紧急避险系统:矿井在北翼 4
#联络巷处设置一个永久避
难硐室,可容纳 80 人。
(4)压风自救系统:地面空气压缩机房安装 2 台 SCR340V-8
型螺杆型空压机,1 台工作,1 台备用。井下安装Φ108×4无
缝钢管沿主斜井敷设至井下工作面,安装有 ZYJ(C)型压风自
救装置或 ZYJG(C)型压风自救系统。
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(5)供水施救系统:管路利用井下消防洒水管路,设置阀门
与生活用水管路相连,沿回采工作面及掘进工作面敷设Φ108×
4mm 型钢管,安装供水施救装置。矿井生活用水取自深层机井水
源,水质符合要求。
(6)通讯联络系统:
矿井通讯系统包括调度通讯系统、无线通讯系统和广播系
统。
调度通讯系统:矿井采用KTJ-113型矿用通讯交换机一套,
装机容量 256 门。各采掘工作面、井下巷道最高点,中央变电
所、主水泵房等主要工作地点均设电话并直通矿调度室。
矿用无线通信系统:安装有 KT105A 多信道无线调度通信系
统,配备手持机 100 部,可实现单独与调度通话。
矿用广播系统:安装有 KTK113 应急广播系统,井下防爆音
箱安装于主、副井井底、井下轨道及运输大巷、井下主变电所、
采区变电所、采掘工作面及顺槽、避难设施内等,共 15 个。
(四)事故地点及设备配置情况
事故地点位于 3103 综采工作面机头处。3103 综采工作面采
用倾斜长壁后退式开采,工作面长度 148.5m,顺槽可采长度为
669m。工作面形成于 2015 年 10 月 30 日,2016 年 1 月 10 日安
装完成,1 月 16 日开始生产调试。工作面服务年限 5.6 月。至事
故发生时工作面已推进 383m。
工作面主要设备配置为:ZZ3400/15/24 型支撑掩护式液压
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支架 100 台,MG150/375-W 型双滚筒采煤机, SGZ630/220 型可
弯曲刮板输送机,SGB-620/40T 型转载输送机,DSJ80/40 型可
伸缩胶带输送机,WRB-200/31.5 型乳化液泵站。
3103 综采工作面机头及皮带顺槽压力大,巷道变形严重,
受压变形巷道断面宽约 2.3-2.5 米,高约 1.3 米左右,超前巷
道采用单体液压支柱(柱径 100mm)配合 1m 金属铰接顶梁进行
支护,每排布置为一梁双柱,超前支护距离为 30 米。
用于维护 3103 运输顺槽单体支柱的 25 号液压管路从 1
#综
采支架接出约 10 米,经过机头用铁丝吊挂至 3103 运输顺槽超
前支护靠工作面煤壁处,再通过异型三通从 25 号管路上接出
100 米长的 10 号液压管,用于 3103 运输顺槽的单体支柱维护。
二、事故发生经过及救援过程
(一)事故发生经过
2016 年 7 月 24 日 0 点班,当班入井人员 54 人,其中:3103
综采工作面有 9 名工人,3107 运输顺槽有 8 名工人,南翼皮带
巷有 8 名工人,南翼轨道巷有 7 名工人,3103 轨道巷有 3 名工
人,另外还有机运队、通风队各 7 名工人,4 名安全员及 1 名跟
班矿领导。
2016 年 7 月 23 日 23 点,综采一队副队长李勇庆组织召开
了班前会,安排了 3103 回采工作面的维护工作及注意事项。
7 月 23 日 23 点 20 分开始,工人陆续入井, 7 月 24 日 0
点左右,综采一队班长牛苏红带领本班 9 名工人进入 3103 综采
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工作面,分成两组进行采面维护工作,牛苏红(带班长)、赵建
军(采煤机司机)、王瑞明(支护工)、牛红芬(支护工)4 人负
责在采面机头处进行维护,郭伟负责看护乳化液泵站,其余 4
人负责在采面机尾处进行维护。工作到约 5 点左右,因机头处
底板浮煤较大,无法支护,带班长牛苏红查看现场后,指令采
煤机司机赵建军开启采煤机清理浮煤,当时,牛苏红处于 2
#和
3
#液压支架中间,王瑞明和牛红芬分别处于运输顺槽转载输送机
两侧,牛红芬在靠近工作面煤壁约 2 米处;赵建军启动了采煤
机,突然,王瑞明听到“哎呀”叫了一声,并