选煤厂“1·21”工伤事故
一、事故经过
2005年1月21日检修完后,厂集控室当班司机和某某、陈某开启块煤双系统带煤,17时52分许,王某组主厂房3—4层楼司机刘某发现3109.1浅槽刮板链断,按了现场急停,控制室人员观察工业电视监视画面发现链斜,就通知主选车间主任兼当日值班长刘某,刘某立即召集庞某某、王某、杨某某现场处理,运行班组长王某某、厂值班干部王某某、刘某某听到消息也随即赶到现场,约19时30分许将链接住,准备垫链。厂及主选车间值班干部从现场回来准备开班前会,刘某某下来时安排庞某某、刘某现场安全把关,垫了三次,最后一次王某在刮板中间垫链,杨某某站在机尾,王某某让郭某某找木头,郭某某问王某垫机头?王某答应一声。但未看到郭某某已上去开始垫,庞某某看中间垫好就叫刘某点动开,刘某就上到3239筛旁解除闭锁点动了一下,王某某这时发现上边有人,一看郭某某头被挤在链与铁板之间,拉不出来,马上叫刘某某。刘某某、王某某、刘某某到现场用氧气割开链条,把郭某某抬下送往医院,经医院检查为左胳膊骨折。
二、事故原因
1、郭某某自保意识不强,未通知现场人员自己在机头垫链,开车前告知本人撤出,是造成事故的直接原因。
2、技术员刘某听到庞某某让开车的命令后,也未检查确认人员是否已全部撤离就违章开车,是造成事故的主要原因。
3、现场人员指挥混乱,机电班副班长庞某某、小班班长王某某等人,开车前未检查确认人员是否已全部撤出就违章指挥开车,是造成事故的重要要原因。
4、选煤厂及车间平时对职工安全教育和技术培训不到位,现场管理混乱,是造成事故的管理原因。
三、防范措施
1、各车间要教育引导全体职工认真吸取本次事故教训,每次现场检修或处理设备事故要明确项目负责人、安全负责人、技术负责人,规范现场管理,把好现场关,严格执行停送电制度,必须认真检查,确认人员已全部撤离,工具、材料已全部撤至安全地点,方可送电试车。
2、各车间必须设置安全副主任,强化车间安全管理,不断提高职工自保互保意识、能力。
3、各车间立即组织技术人员、班组长以上干部及老工人认真查找规程措施上的漏洞,进一步补充完善,并认真组织全体职工重新学习,强化全体职工安全意识,提高事故防范能力,逐步制定完善事故抢修安全技术措施。
4、对车间所辖现场基础设施认真进行检查,如照明、栏杆等。结合处理事故(如登高作业等)查找环境可能存在的不足或缺陷,逐步整改完善。
5、集控室操作人员在事故抢修过程中将设备打到集中位置,事故抢修过程中将摄像头锁定检修设备,发现隐患及时通知现场整改,需开动设备前提醒现场人员检查确认设备内部人员,工具、材料已全部撤离,方可打到就地,送电试车。