关于对运安工区职工工伤事故(2)的处理通报

关于对运安工区职工工伤事故(2)的处理通报

一、事故经过

2006年11月27日检修班7:30开班前会,班长孟某某安排张某某、原某某到上庄井底检修常州一号车,王某、王忠某到连采二队检修5505车,崔某某配合厂家到硫化巷处理铲车,张某某到上庄井底修理瓦格纳铲车,班长孟某某在换装站检修常州2号管车,班长孟某某约8:30左右在换装站开始检修常州2号车,因车辆前桥移位,钢板卡螺丝松动,便利用40T大链挂在平板车前牵引钩上,用10T天车将车辆前端吊起,分别用两根板梁将车辆两侧轮胎垫起,然后进行检修,约13点左右检修基本完毕,孟某某将车辆稍微吊起,并把两侧轮胎下板梁抽出,此时原某某、张某某从上庄井底由地面返回到井下换装站去配合班长检修,班长安排张某某加液压油、安排原某某配合换液压管,原某某爬到车底,在原某某拽液压管时,牵引钩被拉断,车辆落下砸到侧躺在车下原某某身上。班长孟某某立即组织人员进行抢救,从副井升井将原某某送到医院进行诊治,经医院初步诊断为盆骨轻微骨折。

二、事故原因

1、班长选择起吊位置不当,检修结束后,未将车辆放下,安排工作不详细,致使原某某违章进入被起吊的车辆下拽管,牵引钩被拉断,车辆落下将原栋强砸伤,是造成本次事故的直接原因。

2、运安工区在没有检修地沟的情况下,未制定检修车辆的专项措施,是造成事故的主要管理原因。

3、运安工区对检修工作重视不够,对检修车辆存在的隐患没有及时有效排查,是造成事故的又一主要管理原因。

4、运安工区没有认真吸取10月20日本单位工伤事故教训,对职工安全教育和培训不到位,是造成连续两个月发生工伤事故的重要原因。

5、机电科业务保安不到位,对运安工区长期没有地沟检修车辆,没有督促制定专项安全措施,是造成事故的重要管理原因。

三、防范措施

1、运安工区及矿相关单位在重物起吊时,要严格按照重物起吊操作规程进行操作,特别要选择好重物起吊位置,严禁利用车辆牵引钩作为车辆起吊点。

2、在没有检修地沟的情况下,立即制定车辆检修的专项安全措施

3、从11月28日开始进行为期一周的安全整顿,认真查找本单位管理制度操作规程的漏洞,加强职工安全教育和培训,切实解决区队管理上和职工思想上存在的问题和漏洞,避免同类事故再次发生。

4、机电科要加强对运安工区技术指导和业务保安,解决职工在操作中存在的问题,并尽快协调解决检修地沟问题。

5、全矿各单位要认真学习本次事故通报,举一反三的吸取事故教训,加强职工安全教育,提高职工安全意识,避免事故再次发生。