关于对53041巷设备列车跑车事故的处理通报
关于对53041巷设备列车跑车事故的处理通报
一、事故经过
2016年8月27日,综采一队中午班班前会上,值班干部赵某安排机电副队长郭某、班长冯某带领16人到53041巷移负荷列车,作业人员于16时到达现场,开始铺道,22时许道轨铺设完毕;清人设好警戒后开始试绞车(37KW绞车),未发现异常,开始提负荷列车(共29节列车);23时25分许,当列车移动约45米(距离24#横川口约15米左右)时钢丝绳突然断开,列车自动向后滑行;在撞坏26-27#横川间两道板墙后才停下来;列车全部脱轨并呈S状挤靠在巷帮(部分倾倒),现场人员进行检查,发现绞车钢丝绳与列车连接点往外5米处断开,立即向值班室、调度台进行汇报,后立即组织人员恢复原通风系统。先临时在26—27#横川间旧板墙处挂全断面风帐,后新建临时板墙。
说明:
1、8月26日,5304安装面根据工作需要,业务部室安排由综采一队将53041巷负荷列车向外(向西)移50米,安装队现场指导。
2、经现场勘查:43041巷负荷列车运行线路26#横川往24#横川方向最大坡度为4—7°上坡;现场使用单台37KW绞车,钢丝绳直接φ26mm,绞车钢丝绳生锈,钢丝绳拉断,且未按规定安装防跑车装置
3、后经落实37KW绞车是5303工作面使用过的,钢丝绳为旧绳。现场职工反映钢丝绳 绳头10米内有一处有扭劲现象。
二、事故原因
1、53041巷负荷列车存在7°大坡度提升,37KW绞车钢丝绳生锈老化,且单台37KW绞车不能满足现场提升能力,导致提升过程中钢丝绳断开,负荷列车跑车,是造成本次事故的直接原因。
2、调度室作为5304工作面安装主体牵头业务部门,对安装移负荷列车工作考虑不周全,安排不到位;现场只安排单台37KW绞车拖移设备列车,管理存在严重漏洞,是造成本次事故的主要管理原因。
3、运安工区安装队对拖移负荷列车工作不够重视,现场指导设备安装的跟班干部,对使用钢丝绳生锈老化的37KW绞车,未进行制止并处理,也未按照规定安设防跑车装置,安全管理存在严重失职,是造成本次事故的重要管理原因。
4、综采一队当班绞车司机检查绞车时发现钢丝绳存在安全隐患(绞车是旧钢丝绳、且已生锈),未能停止作业处理,也未向任何部室进行汇报,而是继续作业,是造成本次事故的重要原因。
5、运输科、机电部对5304工作面绞车安装使用管理不到位,对绞车钢丝绳完好达标情况检查不到位,对绞车提升能力核定不足,业务指导不到位,管理存在漏洞,是造成本次事故的管理原因。
6、安全管理部现场安全把关不严,安检员对绞车钢丝绳使用情况监督检查不力,钢丝绳存在严重隐患,未及时制止,安全监管不到位,是造成本次事故的管理原因。
三、防范措施
1、调度室牵头,机电管理部、运输科、安全管理部等单位配合,针对本次事故进行研讨,综采工作面安装提、放负荷列车使用相关事宜,确保设备列车提、放运行安全。
2、今后综采工作面大坡度提、放设备列车,建议使用2台37KW绞车,严禁单台绞车进行提升、下放。
3、所有使用绞车的单位,今后需要使用、安装绞车时,必须向运输科、机电科等相关业务科室申请,机电科负责所用绞车能力的设计,以及绞车设备验收工作。运输科负责现场使用的监督检查。
4、各部门在今后安排重点工程时,必须组织相关单位召开专门会议进行安排,相关单位在工程布置会议上要加强协商、沟通,保证工程安排详细、到位。
5、各使用绞车、轨道运输的区队,要认真学习本事故通报,举一反三吸取事故教训,今后在大坡段拉放列车时必须制定专项措施,以防同类事故再次发生。