由设备质量和检修质量引起的多次停机故障
一、事故经过
某厂2007年1月#1、2机组共停机5次,分别为:
1月12日14:52,#1炉在吹灰时锅炉MFT动作,机组跳闸,发电机解列。18:38 机组并网运行。
1月12日21:22,#1机三段抽汽低压油动机活塞杆与缸体连接处渗油,停机处理。15日7:54机组并网运行。
1月3日03:31,#2机三段抽汽低压油动机EH油管阀兰垫处刺油,停机处理,15:00机组并网运行。
1月10日13:33:24,#2炉在吹灰时燃烧工况恶化,导致锅炉MFT动作,发电机解列。14:10机组并网。
1月10日15:48, #2机三段抽汽低压油动机阀兰垫刺油,停机处理,11日00:21机组并网运行。
二、事故原因及暴露问题
1、#1炉12日14:52分和#2炉10日13:33分的2次锅炉灭火,主要原因为供煤质量差,灰份大,燃料在炉膛燃烧不好,易结焦,在吹灰过程中大面积的掉焦导致负压波动,燃烧不稳,投油助燃不及时,引发机组解列。
2、本月发生的3次低压油动机EH油管路阀兰垫泄漏引发的停机停炉事故(其中#1机组1次,#2机组2次),由于发现及时,未造成严重后果。主要原因分析为:一是设备质量问题,虽经更换阀兰垫和管接头,但#1机组的低压油动机EH油泄漏仍无法彻底处理,现暂时进行了隔离运行的手段。二是安装与检修质量不过关,导致#2机同一漏油缺陷于1月10日进行了第2次处理。
三、事故防范和整改措施
1、加强煤场管理和监督,杜绝不合格的煤入厂。运行人员也要在锅炉燃烧问题上要总结经验,做好事故预想。在遇到煤质差和吹灰的过程中要加强监盘,必要时将自动解手动,发现火焰不稳时及时投油助燃,防止锅炉灭火。
2、生产人员认真学习安全管理制度,规范 “两票三制”的使用率和合格率的评价,加强外来人员工作持票的管理。
3、做好定期检查工作,发现问题及时处理,并且做好记录和交接。
4、在启机过程中,由发电部统一协调各部负责人到场,随时处理启动过程中出现的问题,要求操作人员严格按照运规操作,确保机组顺利启动。
5、强化安全管理体系,严格危险点预控方案措施及审批,严格执行各种安全操作规程,强化人员安全意识。