漏雨导致保护误动全厂停电
【案例简述】
2003年8月3日,某电厂因下大雨汽机车间漏水,导致保护误动,2台机组相继跳闸,全厂失电。
8月3日13时40分,该厂所在地区突降狂风暴雨。13时43分,因暴雨太大,雨水从汽机房天窗侧向卷吸落到瓦振保护测点上,导致2号机“#1~4瓦(2瓦)振动大二值”保护误动作,机组跳闸停运。13时50分,同样因大雨导致1号机组“1号主变压力释放”保护触点漏雨短路,保护误动作,4533出线主开关跳闸,1号机组停运解列。事故发生后,相关领导和管理人员立即赶到现场,组织开展事故处理,采取相应的防范措施,在确认正常后,启动机组,2号机组于17时20分并列,1号机组于18时53分投运正常。
【案例评析】
1.管理工作不到位,对在天气异常情况下应急防范措施执行不力。该厂虽然制定防范措施,但现场检查不到位,措施落实不力,整治工作不彻底。
2.隐患未能及时发现,致使保护触点漏雨短路,机组跳闸停运。
3.人员责任心不强,异常天气下未做好事故预想和防范措施,对存在的安全隐患检查不细致,不到位。
【案例警示】
1.加强组织措施和技术措施的制定和落实,提高人员防范事故的责任心和处理事故的能力。立即开展全厂性防雨措施普查,尤其是要认真检查保护设施及执行机构装置防雨情况,针对查出的问题,制定相应的整改措施并尽快落实。
2.做好异常情况下的事故预想,制定应急事件处理预案。按照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,提高重点部位暴雨、雷电、持续高温等灾害性气侯的应对能力,确保机组在恶劣天气下的安全可靠运行。
3.严格执行两票三制,重点是抓好工作票制度和巡回检查制度的执行、检查和考核,规范运行、检修管理。
4.落实各级人员安全生产责任,尤其是管理层和专业技术人员的责任。