一起机械伤害事故案例
8月4日19:40分左右,机修厂检一车间在返修合成车间119-C时,造成管工孙贵生(男38岁);头部受伤,住院救治;管工廖启伦(男49岁),氨中毒住院治疗;现场检修5名工人吸入微量氨住院观察。
1、事故经过:
8月3日晚,大检修后,合成装置开车冷冻系统引氨过程中,发现119-C管侧导淋有液氨排出,分析确定是119-C内部换热管泄漏。
我厂于8月4日上午在合成车间一楼会议室组织化肥厂和机修厂相关人员参加的119-C检修专业会上,讨论了合成装置119-C检修的一些相关事宜,会后出了会议纪要,并制定了119- C检修方案,提出要求并写出会议纪要。
8月4日上午,合成车间对管、壳两侧系统进行排氨处理。15:30分管程管箱内通入氮气进行置换,且有三个排放点进行排放。当天下午13:10分,机修厂检一车间检修工人在119-C壳侧的入口和出口分别加了三块盲板,大约17:10分加完,然后,合成车间给119-C壳侧充满水,并进行排放,共充水排放二次,然后边充水边排放。约17:35分,化验车间对119 -C管程进行测爆分析,含氨4.68%不合格;约18:35分化验车间对119 -C管程进行第二次测爆分析合格(控制指标小于1%),工艺侧氮气置换合格后保持微正压。然后合成车间开动火票,同时现场配有二套长管呼吸面具,一台干粉灭火器,看火员蒋春军和机动处副处长刘延海始终在检修现场。
19:10分,机修厂电焊工赵明伦开始用气刨割密封板,将直径为510mm,厚5mm的密封板割开,但有断断续续的连接处,这时管工孙贵生和管工廖启伦取来大锤和撬棒,气焊工刘荣用16磅的大锤敲击密封板西侧一下,霎时,119-C密封板弹出,打在距离密封板1.2米(估计值)远处的孙贵生头部的右侧,同时余氨泄出在场其他8名人员吸入少量氨气。我厂人员立即找来救护车把伤者送往医院进行抢救,孙贵生21:00点进手术室,23:30分手术结束;机修厂6名工人住院观察。
2、事故原因
此次119-c作业是机修厂返修作业,由于事前引入了大量的氨,加之系统流程长、设备多,虽经水洗和N2置换,但系统还是残余1%的氨。为了保证动火安全,冲入N2以使微正压达到动火条件;由于对微正压产生的后果认识不足,没有考虑到在微正压情况下,设备内的介质会泄出伤人,加上施工者作业方法不当,造成了严重的后果。
3、应吸取的教训
1、119-c事故发生在检修开工过程中,对引入工艺介质的设备进行检修,只注重了防火防爆,忽视了残余介质对人体的危害和微正压施工的危险性。
2、每一项施工作业都应严格按照HSE管理体系的要求去做。作业前应检查施工单位的风险评价情况,否则,不允许施工。
3、要做好施工作业的现场监督工作,对存在不安全因素和违反规定的作业,要及时坚决制止。当时现场虽然配备了二套长管呼吸器,但是没有要求作业人员当即戴上。
4、今后采取措施
为了切实吸取8.4事故的教训,杜绝类似事故的重演,避免其它各类事故的发生,我们应采取的措施是:
1、加强安全教育,提高全体员工的安全意识。各单位要充分利用好周二安全活动时间,加强对员工的安全教育,经常回顾本厂、本车间的各类事故,做到居安思危,警钟长鸣。
2、各单位要坚持每月1次的事故预演活动,语言内容要联系实际,见到实效。
3、今后对工艺系统的设备管线检修、抢修时要做到置换干净、彻底泄压,严禁带压、带介质作业,特殊作业要有技术方案。
4、杜绝类似事故再次发生。