电厂#3燃机#7喷嘴卡套漏油造成紧急停机事件分析报告
1、事件经过
(1)2007年1月18日7:16时,#3燃机并网;7:19时负荷25MW,开始切重油。7:32时负荷70MW,运行值班员对燃机进行巡检时,发现轮机间#7喷嘴卡套处漏油严重,立即进行紧急停机,并通知值长,值长汇报调度及电厂相关人员。
(2)燃机专工和检修人员到现场后,打开多端口排放阀vp1、vp2管线放油,分解拆下#7燃油喷嘴前、燃油单向阀后3/4寸卡套短管,经检查是卡套锁紧环处有斜向长度约8mm的裂纹。
(3)检修人员立即将检修中的#1燃机3/4寸卡套短管更换到#3燃机上,经充油检查无问题,同时彻底清理轮机间的积油后,申请调度起机,9:13时#3燃机重新并网。
2、原因分析
(1)经对电厂拆下的卡套检查结果分析,管材的质量存有缺陷。据了解,省内同类机组曾发生过2起3处卡套同一位置裂纹事件。
(2)检修人员在管件连接时,为使不发生漏油事件,大力紧固,产生扭力使管件变形。随机组长期运行和起停,以及温度变化和振动,造成裂纹进一步扩大。
3、防范措施
(1)每次进行检修时,对可能发生的裂纹管件、接头进行细致的检查,不但要对管件外部进行检查,还要对管件内部进行检查,必要时可采用探伤的手段进行检查。
(2)检修人员在连接管件时,要掌握力道恰到好处,不能用力过猛,避免产生扭力。
(3)在检修过后启动机组,运行人员要对机组做细致的启动前充油检查,提前发现问题,及时处理,尽可能避免发生紧急停机事件。
(4)为减少故障的发生率,应采购质量好的管材,对现有的管材每次进行更换时必须先进行细致的检查。
(5)安技部和检修部人员研讨对现有的管材运行到何时应逐步进行更换,避免类似事件再次发生。