动力分厂“11·20”2#启备变跳闸事故
一、事故经过:
动力区2#启备变跳闸前系统的运行方式:1#机、1#、2#炉、4#炉运行;6kV1A 段、6kV1B 段、6kV2A
段、6kV2B 段由1#、2#高厂变供电;6kV3A 段、6kV3B 段、6kV4A 段、6kV4B 段由#2 启备变供电。
22:05 运行人员接令启动5#给水泵,启动后运行人员在ECS 系统画面上发现3#、4#炉6KV 母线失电。
就地检查发现380V PC3A/3B、4A/4B 和2#保安MCCA/B 段失电,2#保安MCC A/B 段工作电源与备用电源开关断开,柴油发电机带开关在合闸位,但母线无电压。就地检查2#柴油发电机启动正常,但出口开关未合闸;热工电源断电,4#炉MFT 动作灭火。2#启备变高、低压开关2208 、A60201、B60201 开关跳闸,其他6KV 电源开关均未跳闸。运行人员到1#集控室电子间检查,发现2#启备变保护柜A 屏无保护动作,B 屏差动保护动作。22:25 分将5#给水泵电源断开(停电),2#启备变差动保护复归,试送电一次,合2#启备变高压侧开关2208 给变压器充电正常,继后陆续将3#、4#炉电气系统恢复供电,21 日3:10 分4#锅炉点火运行。
(一)检查经过
1.检查2#启备变保护动作情况:A 柜无保护动作,B 柜差动保护动作(非电量保护未动作)。
2.检查2#启备变一次系统,变压器本体未发现故障,套管无损伤、引线接头无放电,主变压器本体上无异物、温度正常,本体未漏油等。
3.检查故障录波波形较乱,再结合2#启备变A、B 柜及6KV 开关保护动作情况,初步判断非变压器本体故障引起的差动保护动作。
4.检查二次回路,紧固#2 启备变A、B 保护柜二次端子排及2#启备变低压侧A、B 分支二次端子排。
5.检查5#给水泵保护发现无动作情况,测量其绝缘电阻(800MΩ)及直阻(UV:0.0875Ω,UW:0.0870
Ω,VW:0.0872Ω)均合格,检查开关及电机接线盒无故障情况。
(二)处理过程
1.经过上述检查后,并无发现设备存在明显缺陷,向值长申请恢复2#启备变运行,试转#5 给水泵,为避免其动作,采取退出B 柜差动保护出口压板,准备在启动5#给水泵时详细观察A、B 柜保护装置差流及制动电流的情况。
2.启动5#给水泵瞬间听到B 保护柜内发出放电声音。
3.检查2#启备变保护B 柜二次接线情况,发现其高压侧C 相电流线松动,紧固后设备恢复正常运行。
二、事故原因分析:
由于只有B 柜差动保护动作,且非电量保护均未动作,经过检查一次系统,判断变压器本体没有故障。再次启动5#给水泵过程中发现B 柜后有放电声后,检查发现2#启备变高压侧二次电流线C 相松动,紧固后设备恢复正常。由此判断保护B 柜差动保护动作是由于2#启备变高压侧二次电流线C 相松动造成,在较大负荷电流冲击下,端子虚接部分放电,致使保护装置电流采样严重失真,引起差动保护动作。
三、防范措施:
(一)动力分厂针对此次事故,对动力区电气设备二次接线进行全面普查,并形成整改方案,落实到人头,由设备部进行督办。
(二)定期校验保护装置,确保保护装置的可靠性和灵敏性。
(三)定期进行动力区保安电源切换试验,确保保安电源的可靠性。运行人员对保安电源的切换方式应加强学习,熟练掌握。
(四)协调工程部,对4#、5#机正在进行的接线施工提高标准,严格按照电力行业标准进行验收。
(五)3#、4#炉工作电源全部由2#启备变提供,建议更改主接线方式,将3#、4#炉工作电源分别取自1#、2#启备变,此方案由生技部牵头,组织专业人员召开专题会进行讨论。
(六)动力分厂编制动力区停电应急措施,将此次事故中的应急操作作为典型案例,组织分厂人员学习。
(七)由生技部协调电网公司,调整动力区运行方式,尽量使1#、2#、3#机组全部运行,以确保厂用电的工作电源由高厂变提供,厂用电备用电源处于备用状态。
(八)动力分厂对检修项目部不能以包代管,在管理方面要作细,要落到实处,平时的管理要留有痕迹备查。