空分分厂“11·29”氮压机损坏事故
一、事故经过:
2013 年11 月29 日19:48 氮压机因一级排气温度高解体检查。20:10,阜新检修人员拆除氮压机一级排气阀,点检人员检查排气阀及活塞体完好,缸体无异常。20:20,检修人员拆除二级一列排气阀,并在拆检过程中发现排气阀内有大量聚四氟乙烯杂质,经点检员确认为活塞环、导向环碎片。22:30,拆出二级一列活塞体经检查,缸套磨损严重,活塞体磨损严重,表面划痕明显,导向环、活塞环已经磨损断裂。23:20,抽出二级二列活塞体,检查发现缸套、活塞头完整,活塞环磨损严重,无断裂现象,经测量活塞环磨损量均在5mm 左右,低于运行允许范围。
二、事故原因分析:
(一)空分氮气压缩机根据厂家表述:3.0MPa,连续运转6000 小时以上的无油润滑缸体氮压机厂家设计非常成熟,但4.0MPa,无油润滑缸体氮压机在国内无成熟设计经验借鉴,全国只有克旗一家公司使用,为造成缸体磨损的主要原因;
(二)氮压机活塞环(进口)配方不适应高压要求。
三、防范措施:
(一)生产调度人员协调使用中压氮气时严格控制氮压机外送压力,在无特殊要求情况下,氮压机负荷不得超过3.0MPa 运行;
(二)进口材质活塞环和导向环在无法满足氮压机正常运行要求的前提下,原则上仍然使用国产配方活塞环和导向环;
(三)将氮压机一级排气温度报警值重新设定为145℃,便于工艺人员及时发现、及时处理、及时上报;
(四)严格执行设备点检制度,加强点检人员对氮压机的日常巡检和劣化分析,尤其在氮压机运行500小时之后,要求至少每天二次巡检设备,并做好记录,尤其为缸体震值,二级排气压力、温度,确保氮压机运行稳定;
(五)分厂点检员及物资部人员尽快办理氮压机二级缸体的返厂维修手续,联系厂家尽快对缸体进行修复。