气化炉出口气体成分大幅波动故障处理
一、事故现象
正常生产过程中,气化炉出口原料气成分出现大幅波动,造成净化单元H/C比出现大幅波动。
二、事故处理要点
1.适当提高气体成分波动炉氧煤比;
2.现场检查气体成分波动炉粗渣是否正常;
3.及时测量气化炉表面温度是否正常。
三、原因分析
1.氧煤比控制过低;
2.原料煤质量发生变化;
3.激冷环磨穿。
四、事故危害
1.氧煤比控制过低,使得气化炉燃烧室内壁挂渣过多,当燃烧室挂渣到一定程度,内壁的挂渣脱落堵塞渣口,从而使原料气在气化炉内的停留时间发生变化,从而造成气化炉产生的原料气成分出现波动;
2.原料煤质发生变化,同样的操作条件下,使得气化炉燃烧室内壁挂渣过多,当燃烧室内壁挂渣到一定程度,内壁的挂渣脱落堵塞渣口,从而使原料气在气化炉内的停留时间发生变化,从而造成气化炉产生的原料气成分出现波动;
3.激冷环出现泄漏,激冷水从磨穿处喷射至渣口,使得流动的渣在渣口处被激冷水冷却,从而堵塞渣口,造成原料气在气化炉内的停留时间发生变化,从而造成气化炉产生的原料气成分出现波动。
五、事故教训及防范措施
1.密切注意原料煤煤质,出现问题及时进行调整;
2.总控密切监盘,锁斗温度出现异常上涨,及时进行调整;
3.现场密切注意捞渣机出渣情况,出现异常及时汇报。