增压机变频器快速停机
一、事件经过
2006年6月15日,#1燃机负荷192MW,天然气压力3.7MPa。12时18分,压缩机变频器事故跳闸,同时断开变频器高压开关,天然气压力下降到3.1MPa报警。12时19分,当天然气压力下降到2.7MPa,#1燃机因天然气压力低跳闸。检修人员停电后对就地控制柜所有I/O卡件从PLC槽架上拆卸下来,使用压缩空气进行吹扫后重新安装。
二、原因分析
1.检查事故追忆,压缩机跳闸时,几乎同时发出3个报警信号,顺序为:“ZF 2080 Discrete Output Module Channel 1 Overload Fault”(过载报警)、“External Watchdog Fault”(看门狗故障)、“Fast Stop Latch”(快停压缩机),此3个信号从PLC中的逻辑输出均会导致压缩机跳闸(但不会断开变频器高压开关)。
2.和索拉公司技术人员共同对逻辑进行检查确认,索拉压缩机控制系统逻辑设计采用了“看门狗”保护:即当PLC内部逻辑检测到控制器运行异常时,会通过模块ZF 2080通道1的输出和继电器构成的外部回路,驱动压缩机跳闸,并断开变频器高压开关。但这种设计在模块ZF 2080通道1过载时,同样会通过外部继电器构成的驱动回路导致压缩机跳闸,同时断开变频器高压开关,并发出事故追忆中上述3个报警信号。
根据以上2条原因确定为模块ZF2080通道1过载,引起压缩机变频器事故跳闸,断开变频器高压开关。
本次事件暴露出以下两方面的问题:
1.通道过载或该通道损坏,都将造成停压缩机,最终导致停机组。此保护信号由一个卡件上的单一通道触发,设置不合理,应该冗余配置,实现多取二保护。
2.控制系统由索拉压缩机厂家提供,本厂技术人员对其掌握熟悉不够,需要加大培训力度。
三、防范措施
1.索拉公司技术人员对压缩机控制系统逻辑进行修改升级。
2.制定技术改造方案,在另一卡件上选取一个通道,增加冗余通道,实现二取二保护,避免由于卡件本身硬件故障导致通道过载。
3.利用设备停运期间,热控专业和电气专业共同进行压缩机变频器保护信号传动试验,确认保护信号接线无误。
4.利用设备停运期间,使用压缩空气对就地控制柜进行吹扫。