增压机入口管线气动阀跳闸停运
一、事件经过
2008年4月29日16时25分,运行人员监盘时发现#1燃机MARKVI发出“天然气入口压力低”报警,燃机RUNBACK动作,负荷下降,增压机出口压力由3.2MPa下降到1.0MPa并继续下降,值长令在MARKIV上手动停机。
停机后就地检查发现#1天然气增压机入口管线气动阀关闭。运行主值联系生产保障部热工专责,检查#1天然气增压机入口管线气动阀跳闸原因。
2.事故原因
1.停机后热工现场检查发现I/0卡件运行指示灯绿色闪烁、通讯指示灯红色闪烁、I/O状态指示灯灭,CPU到I/O卡件通讯中断,I/O卡件无输出,致使#1天然气增压机入口管线气动阀跳闸。
2.场站控制系统的设备厂家在系统通讯前期调试过程中,通讯参数设置不合理。
3.场站控制系统CONTROL_NET网络中,原设计为A、B双通道冗余通讯网络,但厂家前期调试过程中设置为单通道通讯(设置为A-ONLY),分析为1#压缩机CONTROL_NET卡件A通道光缆接头松动正常切换B路通讯时冗余通讯系统未能发挥作用,使得设备网络通讯中断,导致整个网络上到I/O卡件设备通讯无响应,引发通讯控制网内I/O卡件站点地址丢失,不能识别卡件地址,I/O卡件组中的DO模块在无逻辑输入情况下输出由1变为0,使其卡件下所带ESD阀继电器失电动作,致使#1天然气增压机入口管线气动阀失电关闭。
三、防范措施
1.检查场站所有通讯、控制线路连接。使用RSNETWORX软件在线读取场站系统网络框架CONTROL_NET文件,统一网络中所有设备设备数量、状态、KEEPER地址一致,在网络属性中确认网络形式为双通道冗余(A/B)。重新保存至网络框架文件。重启系统电源,检查各处理器状态和网络冗余状态正常。
2.完善运行规程,补充天然气场站异常情况下运行人员操作规程。
3.会同厂家成立天然气场站技改优化工作组,优化完善场站控制方式。
4.巡检人员、点检人员加强日常、定期巡检力度,发现问题及时处理。