控制卡件故障造成增压机跳闸停机
一、事件经过
2009年11月20日,#1、2、3机运行,总负荷547.8MW,#1机189.47MW,#2机185.41MW,#3机172.92MW,供热负荷1104.4GJ,机组AGC退出。
5时37分,#2燃机MARK VI发出“High Exhaust Temperature Spread Trip排气分散度高跳机”报警,燃机跳闸,且DCS画面上公用报警栏内“#2增压机跳闸”闪烁,“#2燃机跳闸”报警。当班值长立即要求监盘人员按照单台燃机跳闸进行事故处理,减少机组供热抽汽量,确保#1燃机拖#3汽机正常运行,同时汇报市调、热调、气调,汇报公司领导。5时40分,运行就地检查发现,#2增压机跳闸,控制屏PLC面板死机。通知热工维护人员。
二、原因分析
5时55分,热工专业人员到现场检查发现#2增压机控制面板所有数据不更新,画面维持跳机前正常运行画面。#2增压机1#控制器硬件故障报警(OK状态灯红色闪烁)。运行指示灯、I/O指示灯不亮。通讯卡件OK状态灯红色闪烁。冗余模块显示在非冗余状态。所有I/O卡件硬件正常,但通讯中断。TSI系统#1瓦振动高报警。
对#1控制器重新上电,自检,依然显示红色闪烁,不能正常工作,冗余模块显示非冗余状态。更换#1控制器底板槽位位置,重新上电自检,不能通过。通过软件试图读取#1控制器内部逻辑信息,但在整个控制网络中不能找到#1控制器的物理地址,据此判断此情况初步分析跳闸原因为:#2增压机运行中的#1控制器硬件故障,未能切换到#2控制器运行,导致所有I/O信号无法传送到就地执行机构,跳机继电器失电,#2增压机跳机,#2燃机跳闸。
10月20日下午,Allen-Bradley厂家技术服务人员与热工专业人员到现场检查2#增压机PLC情况,首先重新对#1底板上电,#1控制器状态异常,冗余模块不能同步,后隔离#2增压机#1控制器,单独上电,自检,经复位后状态正常。更换 #1控制器底板槽位位置,重新上电,自检,状态正常。通过软件读取#1控制器内部逻辑信息,逻辑状态正常。
通过以上检查分析,认为此次故障原因由一些三种可能:
1.#1底板硬件故障,导致在底板上通讯的各个卡件出现异常。
2.#1底板上的1757-SRM冗余模块硬件故障,影响在同一底板上的控制器运行及不能正常切换到备用控制器工作。
3.1757-SRM冗余模块软件冗余包版本不稳定导致冗余模块异常。
由于机组在运行状态,没有条件进行进一步的确认。以上三种情况都不能彻底排除。
三、防范措施
1.#2增压机单控制器工作状态下,热工人员加强设备检查,运行人员做好事故预想。
2.条件具备时,更换#1控制器、底板及1757-SRM冗余模块,更新冗余包到最新版本。机组停运时期,停运#2增压机,断#2增压机控制电源,更换#1、#2底板上控制器1756-L55M24,及机架底板1756-A7,更换1757-SRM冗余模块及相应冗余包软件版本。检查系统接地情况,信号干扰情况,做主动切换实验,模拟事故工况被动切换实验,设备稳定性实验,并做好相关记录。对更换下来的卡件及设备送至有资质的相关检测机构进行检测,分析硬件损坏原因。
3.热工专业加强技术管理,运行人员加强技术培训,掌握进口设备的特性,总结经验教训。
4.尽快论证增压机控制系统改由DCS控制的可行性,并实施。